1設備概述
某電廠#1、#2鏈斗式連續(xù)卸船機(以下簡稱"卸船機"或"CsU",即ContinuousshipUnloader)電控系統(tǒng)由蒂森克虜伯集成。其中,控制系統(tǒng)采用了AB公司提供的Logix5000系列PLC,配備了電源、處理器、數(shù)字量和模擬量輸入與輸出卡件等:驅動系統(tǒng)采用了EmersonCT公司的UnidrivesPMD系列交流驅動器,采用直流輸入,交流逆變器輸出,額定電壓為380~480v,內含制動單元。
#1、#2卸船機自2007年投產(chǎn)以來,在日常使用過程中,其提升機構變頻器經(jīng)常報過流、過熱故障,故障代碼為:0.ht1(熱模型功率過溫)、0.ht2(散熱器過溫)、0I.AC(檢測到瞬時輸出過流,峰值輸出電流大于225%)。由于變頻器故障頻繁發(fā)生,長期過流過載工作,變頻器IGBT硬件燒壞,只能采取更換受損變頻器的方式維持設備的使用,因此維護成本不菲,嚴重影響了卸船機的安全可靠運行。
2變頻器故障分析
#1、#2連續(xù)卸船機的取料提升機構是由兩臺變頻器分別驅動兩臺提升電機,提升電機功率為160kw,提升變頻器選用EmersonCT公司的sPMD1404。提升機構的變頻驅動控制方式采用主從控制方式,其中主驅動采用開環(huán)矢量速度控制,接收外部控制指令的給定,sPMD主驅動單元含有主控制單元:從驅動采用開環(huán)矢量轉矩控制,接收主機轉矩的給定,sPMD從驅動單元含有從控制單元和功率擴展電纜。兩套提升機構均未使用電機脈沖編碼器作為速度反饋。
經(jīng)分析,當前提升機構變頻器故障頻頻甚至損壞,其根本原因是卸船機在主機廠進行系統(tǒng)集成時存在軟硬件設計缺陷。當卸船機鏈斗啟動時,主機先啟動,延時輸出轉矩的給定至從機,從機跟隨啟動,這樣就產(chǎn)生了變頻器運行的同步性差及出力不一致的問題。當前,這種控制方式不能夠使兩個變頻器的負載達到均衡,往往一個變頻器已經(jīng)過載,而另一個變頻器出力不夠,甚至出現(xiàn)斗?,F(xiàn)象(即一臺提升電機工作在電動機狀態(tài),另一臺提升電機工作在發(fā)電機狀態(tài))。由于逆變器本身是具有一定短時過載能力的,如表1所示,出現(xiàn)此種狀況,說明此提升機構逆變器不是偶爾處于過載狀態(tài),而是長時間處于過載狀態(tài)。
綜上所述,提升機構的兩臺變頻器經(jīng)常處于過流狀態(tài),而且有時存在很大的沖擊電流:而在整機的PLC控制程序中,并沒有相應的計算和邏輯處理應對這種惡劣情況,從而無法對變頻器進行有效保護,這就是提升機構變頻器經(jīng)常報過流、過熱等故障進而燒毀的根本原因。
3改造方案及過程
由于受設備實際狀態(tài)所限,無法加裝電機脈沖編碼器,實現(xiàn)更優(yōu)化的閉環(huán)控制改造,故依據(jù)現(xiàn)場實際情況,本著經(jīng)濟、合理、可靠及實施方便的原則,對提升機構變頻驅動控制系統(tǒng)進行了如下改造:
(1)在硬件設計上,將提升機構的兩臺變頻器并聯(lián)運行。把提升機構原主、從驅動的兩個變頻器合二為一,變更為使用一個變頻器同時驅動兩個提升電機,使用一個變頻器控制模塊,統(tǒng)一接收來自PLC控制器的指令。變頻器并聯(lián)后,統(tǒng)一輸出至兩臺電機,這樣,變頻器啟動時,提升機構的兩臺電機同步啟動,能夠降低提升機構因兩臺電機出力不平衡產(chǎn)生的振動,改善變頻器運行的工作環(huán)境。
提升機構的兩臺電機啟動模式改為并聯(lián)后,變頻器無法對單臺電機提供有效保護,因此,為有效保護變頻器功率模塊,抑制輸出諧波電流并改善功率因數(shù),在逆變器輸出側增加匹配的輸出均衡電抗器:為保護電機,在電機進線側分別加裝匹配的電機保護單元。受原柜體空間所限,需要在現(xiàn)場額外增加一個控制箱,將需要增加的部件都安裝在箱體內??刂葡浒惭b在電氣房內,并根據(jù)新的硬件設計重新規(guī)劃相應的電纜接線。
(2)重新調試提升機逆變器。由于硬件連接經(jīng)過優(yōu)化,并且增加了硬件單元,變頻器中與電機等效電路相關的模型參數(shù)均發(fā)生了變化,需要重新對變頻器進行旋轉自整定測試、空載及重載調試,并調整相關變頻器參數(shù)。具體措施為:自整定結束后,對提升機構做空載試車,優(yōu)化給定斜坡控制參數(shù)、電流環(huán)比例增益參數(shù)、轉矩控制參數(shù)、過載保護參數(shù)等,從逆變器側消除長周期過載可能性:空載優(yōu)化后進行重載試車,在帶重載情況下對相關參數(shù)繼續(xù)進行調整,并記錄和對比各載重條件下的過程數(shù)據(jù),如頻率給定、頻率、輸出電壓、電流等,直至達到最優(yōu)。調試后變頻器的主要相關參數(shù)設定值如表2所示。
(3)優(yōu)化相關PLC程序。本連續(xù)卸船機電控系統(tǒng)的驅動和PLC是通過ProfibusDP進行相關控制的數(shù)據(jù)交換,例如PLC一變頻器的控制字和給定,逆變器一PLC的狀態(tài)字和各種反饋。由于對驅動參數(shù)進行了優(yōu)化,原程序中與驅動通信和控制相關的硬件配置以及軟件編制都需要做相應的優(yōu)化。同時,由于增加了電機保護單元,需將此部分信號接入PLC輸入模塊,作為驅動常規(guī)控制的聯(lián)鎖信號。
硬件改造完成后,同時還對相關PLC控制程序進行了修改調整,使之適應本次驅動硬件的改造。在PLC程序中增加了獨立的"防止提升機過載自動處理模塊",此模塊可實時監(jiān)控提升變頻器的運行參數(shù)。當變頻器有過載趨勢時,此獨立功能塊將立即介入變頻器控制,通過主動調整變頻器的控制參數(shù)實現(xiàn)動態(tài)優(yōu)化,從而確保變頻器不會處于長周期過載運行狀態(tài)。
4改造后效果
(1)項目改造節(jié)支收益:改造前,#1、#2卸船機的鏈斗提升機在額定負載下輸出總電流為430A左右,經(jīng)常出現(xiàn)過載,改造后鏈斗提升機在額定負載下輸出總電流下降為380A左右,因此鏈斗提升機每運行1h能節(jié)電37kw·h左右(單臺提升機電機額定功率為160kw),兩臺卸船機運行一天可節(jié)電1776kw·h,按投入率80%計算,每年運行292天,節(jié)約用電累計約520000kw·h,達到了節(jié)能降耗的作用,年累計節(jié)約電費約20萬元。
(2)設備故障節(jié)支收益:改造前,#1、#2卸船機鏈斗提升機構變頻器頻報過流、模塊過熱、IGBT損壞等故障,故障代碼為0.htl(熱模型功率過溫)、0.ht2(散熱器過溫)、0I.AC(檢測到瞬時輸出過流,峰值輸出電流大于225%)。自2007年投產(chǎn)以來,變頻器已反復維修和更換了40臺次以上,每次每臺變頻器返廠維修更換元件需要4萬元左右,而采購一臺變頻器的成本高達10萬元,并且每次更換一臺變頻器需要5h左右,費時費力,影響生產(chǎn)效率。綜合下來,改造后每年可節(jié)約費用約20萬元。
(3)兩臺連續(xù)卸船機的提升機構變頻驅動系統(tǒng)改造后,變頻器運行符合改造預期(圖1),變頻器電流(電機電流)、電機運行速度平穩(wěn),運行電流較之前減小10%左右。變頻器啟動時,提升機構的兩臺電機同步啟動,減小了提升機構因兩臺電機出力不平衡產(chǎn)生的振動,改善了變頻器運行的工作環(huán)境。最重要的是,變頻器頻報過流、過熱等故障的問題得到了有效解決,延長了變頻器使用周期,減少了日常檢修維護工作量及硬件成本,大大提高了卸船機運行的安全穩(wěn)定性與工作效率,安全經(jīng)濟,社會效益十分顯著。
5結語
連續(xù)卸船機的安全穩(wěn)定運行對于火電機組的可持續(xù)性發(fā)電是非常重要的,本文針對某電廠連續(xù)卸船機變頻器故障頻繁的現(xiàn)象進行了原因分析,提出變頻器長期過流過載工作,造成變頻器IGBT硬件燒壞,其根本原因是卸船機在主機廠進行系統(tǒng)集成時存在軟硬件設計缺陷。提升機構變頻驅動控制系統(tǒng)改造后,變頻器頻報過流、過熱等故障的問題得到了有效解決,確保了機組卸船機的安全穩(wěn)定運行。