引言
曲軸是柴油發(fā)動機中傳輸動力的核心部件。在柴油發(fā)動機的工作循環(huán)中,曲軸承受的載荷不斷變化,因此對曲軸的剛度韌性耐磨性抗疲勞強度等要求很高。
本文討論的某型號曲軸總長2m,有8個連桿軸頸9個主軸頸,主軸頸連桿軸頸及其圓角采用中頻淬火強化。中頻淬火產(chǎn)生熱應(yīng)力會引起曲軸變形,且其會一直影響到后續(xù)的磨削。
控制曲軸跳動是該曲軸的加工難點,本文根據(jù)該型號曲軸小批量加工全過程各工序的詳細(xì)數(shù)據(jù),重點圍繞跳動控制進行詳細(xì)分析,找到影響跳動的主要因素,提出合理有效的措施,優(yōu)化加工工藝。
該曲軸的主要加工工藝流程為:鍛造毛坯一調(diào)質(zhì)一粗銑一一第一次高溫時效一粗銑二一第二次高溫時效一精銑一第三次高溫時效一粗磨一中頻淬火一修中心孔一精磨一拋光一探傷一清洗一最終檢驗。
1影響曲軸精度的主要工序分析
1.1鍛造毛坯
大功率柴油發(fā)動機的曲軸毛坯常用鍛件,根據(jù)各種鍛造工藝的特點,主要有墩鍛工藝、整體模鍛工藝。墩鍛工藝使用特制的工裝,在液壓機上通過逐拐變形實現(xiàn)曲軸鍛件逐拐的整體成型,最終獲得毛坯鍛件。而整體模鍛是采用整體鍛造模具,在液壓機上一次鍛造成型。
在加工工藝研究過程中,上述兩種狀態(tài)的毛坯都采用過。對比兩種狀態(tài)的毛坯,在后續(xù)機械加工及調(diào)質(zhì)過程中發(fā)現(xiàn),單拐墩鍛毛坯變形不規(guī)律,后續(xù)加工中很難消除其變形,粗銑后曲軸跳動依然很大,導(dǎo)致后續(xù)加工余量不足,無法繼續(xù)加工:而且該種鍛造工藝應(yīng)力分布雜亂,在后續(xù)中頻淬火后,曲軸彎曲變形不規(guī)律,高點位置隨意,很難控制。因此該種狀態(tài)的毛坯不建議繼續(xù)使用。
整體模鍛件毛坯,整體余量均勻,應(yīng)力分布較好。體現(xiàn)在后續(xù)加工中,每次粗銑后,零件跳動較小,在0.4~1mm之間,而且經(jīng)過高溫時效后還會減小,通過跟蹤小批次曲軸的加工情況可知,變形比較穩(wěn)定。因此后續(xù)加工中建議使用整體模鍛件毛坯。
1.2調(diào)質(zhì)
零件整體調(diào)質(zhì),硬度302HB~363HB,抗拉強度980~1180MPa。曲軸調(diào)質(zhì)有兩種方式:第一種是井式爐加熱,零件豎直吊裝入液淬火:第二種是箱式爐水平放置加熱,零件水平放置入液淬火。
比較兩種熱處理方式,在后續(xù)機械加工中發(fā)現(xiàn),采用第二種調(diào)質(zhì)方式的零件彎曲變形較大,而且經(jīng)過粗銑一消除變形后,經(jīng)過第一次高溫時效,零件跳動依然會很大:經(jīng)過粗加工消除跳動后,在中頻淬火時其跳動依然會很大且不容易控制。而采用第一種調(diào)質(zhì)方式的零件在后續(xù)加工中其變形非常規(guī)律且容易控制,能夠滿足后續(xù)粗精銑中頻淬火粗精磨工序要求。
1.3粗銑一
曲軸調(diào)質(zhì)后進行第一次粗銑,粗銑主軸頸連桿軸頸曲臂,此工序使用曲軸內(nèi)銑機床。此工序為毛坯鍛造后第一次粗加工,切削余量大且不均勻(主軸頸及連桿軸頸單邊銑削余量4mm),切削過程中振動較大:毛坯經(jīng)過畫線工序,導(dǎo)致余量不均勻,甚至局部有毛坯面加工不出來,加工完成后,零件跳動在1~2mm。粗銑完零件會產(chǎn)生較大的殘余切削應(yīng)力,因此對其進行高溫時效處理,以消除殘余切削應(yīng)力。
1.4第一次高溫時效
粗銑加工后,曲軸的組織內(nèi)部會產(chǎn)生切削殘余應(yīng)力,因此曲軸在粗加工后,需進行去應(yīng)力處理。此工序采用箱式爐高溫回火,溫度550℃,保溫5h,曲軸放在專用回火夾具中,水平放置,高點向上,隨爐冷卻至室溫。高溫回火后,曲軸跳動將減小0.1~0.5mm??梢钥闯?高溫時效處理能有效減小加工過程中產(chǎn)生的切削應(yīng)力。
1.5粗銑二
曲軸第二次粗銑,此工序去除了主軸頸及連桿軸頸單邊加工余量4mm,由于已進行了一次銑削加工,此工序加工余量相對均勻,切削狀態(tài)良好。此工序仍然采用曲軸內(nèi)銑設(shè)備。零件加工完成后,其跳動值在0.4~1.94mm,比一次粗銑后明顯降低,具體如表1所示。
1.6第二次高溫時效
由于粗銑二去除了較大的余量,因此對曲軸進行二次高溫時效。參數(shù)及方式與第一次高溫時效相同。高溫時效后曲軸跳動將減小(表1),減小量最大為1.24mm,可以看出,高溫回火能有效減小加工過程中產(chǎn)生的切削應(yīng)力。1.7精銑
精銑曲軸,主軸頸單邊余量3mm,連桿軸頸單邊余量2.5mm。此工序仍然采用曲軸內(nèi)銑設(shè)備。該工序零件加工完成后,曲軸各開檔直線尺寸已到成品尺寸,軸肩留余量進行后續(xù)磨削加工。加工完成后其跳動均小于1mm,比粗銑有所減小(表1)。
1.8第三次高溫時效
曲軸精銑后為減小切削殘余應(yīng)力,進行第三次高溫時效,參數(shù)與方式同前兩次,高溫時效后跳動減小(表1),最大減小量達(dá)到0.35mm,說明本次高溫時效可以減小應(yīng)力,但減小幅度沒有前兩次大。
1.9粗磨
粗磨主軸頸及連桿軸頸,磨削余量單邊0.85mm,所用設(shè)備為曲軸磨床,主軸頸與連桿軸頸一次裝夾磨削,能夠很好地保證尺寸的一致性,磨削完成后曲軸最大跳動如表1所示。
1.10中頻淬火
淬火在中頻感應(yīng)淬火機床上進行,三爪卡盤夾緊自由端,三爪卡盤與傳動軸浮動連接,只起到傳遞扭矩的作用,曲軸在自由狀態(tài)下進行中頻感應(yīng)淬火。由于圓角部位的淬火,曲軸變形較大,達(dá)到1mm以上,這個變形量不能滿足工藝要求。之后設(shè)計專用夾具,調(diào)整電壓、功率、加熱時間等參數(shù),同時確定先對連桿軸頸淬火,再對主軸頸淬火,通過一系列的多次試驗,最終有效減小了曲軸在淬火過程中的變形。中頻淬火后,檢測曲軸直線尺寸,發(fā)現(xiàn)曲軸長度縮短了0.6~1.3mm。
連桿軸頸淬火,淬火順序為先中間后兩邊,感應(yīng)器依次對各連桿軸頸進行淬火。淬火時使用專用工裝,能夠?qū)Ω鬏S頸進行壓緊,由于相位的不同,根據(jù)理論推算,具體淬火時壓緊相應(yīng)的軸頸,能夠有效減小曲軸變形,淬火后曲軸跳動如表1所示。
主軸頸淬火,感應(yīng)器依次對各主軸頸進行淬火。根據(jù)理論推算,淬火時壓緊相應(yīng)的軸頸,能夠有效降低曲軸變形,淬火后曲軸跳動如表1所示。
主軸頸淬火后回火,回火采用專用工裝支撐,曲軸水平放置。
1.11修中心孔
淬火后曲軸變形,影響后續(xù)磨削加工,需要修正中心
孔。原先中心孔在普通車床加工,由于效果較差,經(jīng)過分析,針對每一根曲軸淬火后跳動情況,進行精確測量,找到相應(yīng)高點位置,通過計算,找到最佳位置,在加工中心上修正中心孔。修正后,曲軸跳動值≤0.4mm,滿足后續(xù)磨削加工要求。
1.12精磨
磨削主軸頸和連桿軸頸,設(shè)備采用曲軸磨床,直徑磨削余量0.8mm。本次磨削后,曲軸跳動0.05~0.10mm,工藝要求為0.05mm,因此不能夠完全滿足工藝要求。之后進行多次調(diào)整,改變磨削順序、多次磨削、優(yōu)化磨削參數(shù),反復(fù)試驗,最后保證了曲軸跳動能夠滿足圖樣要求。
2曲軸加工工藝優(yōu)化對策
根據(jù)上述對曲軸加工關(guān)鍵工序的工藝分析,對以下工序進行優(yōu)化改進:(1)毛坯選擇模鍛件:(2)調(diào)質(zhì)過程采用井式爐加熱,垂直入液:(3)粗銑切削余量大,變形嚴(yán)重,應(yīng)采取多次銑削方式減小切削應(yīng)力:(4)中頻淬火由于操作比較復(fù)雜,注意的事項較多,因此通過試驗驗證形成了作業(yè)指導(dǎo)書:(5)中頻淬火雖然采取了各種措施,但變形依然較大,因此中頻淬火后重新修正中心孔以保證滿足后續(xù)加工要求:(6)中頻淬火后長度縮短,在精銑工序進行長度補償。
曲軸加工工藝優(yōu)化對策具體如表2所示。
3結(jié)語
中高速柴油機的曲軸加工過程非常復(fù)雜,加工技術(shù)要求較高,必須同時考慮毛坯、熱處理、機械加工等每個加工單元的特定條件并使用先進的加工技術(shù)。本文主要關(guān)注了某型號曲軸,采用中頻淬火強化,在加工過程中控制其變形:在對各個加工環(huán)節(jié)進行詳細(xì)的工藝分析的基礎(chǔ)上,對其進行了改進優(yōu)化。今后需要進一步針對不同技術(shù)要求的曲軸,研究其整體的工藝方案,以逐步提高曲軸的加工工藝水平。