Altivar38變頻器在水處理系統(tǒng)中的應(yīng)用
引言
變頻節(jié)能技術(shù)原理:一般電氣拖動(dòng)設(shè)備設(shè)計(jì)上考慮有短時(shí)過載運(yùn)行的情況,在電動(dòng)機(jī)的功率配置上往往要大于負(fù)載最大功率的l0%左右,甚至更大一些。
1 問題的提出
軋鋼區(qū)水處理中心是新余鋼鐵有限責(zé)任公司二期技改的一部分,主要負(fù)責(zé)處理并供給中厚板廠和線材,一所需的濁環(huán)水和凈環(huán)水。中厚板廠濁環(huán)水系統(tǒng)是24 h不間斷運(yùn)行供水,運(yùn)行以來,由于經(jīng)常換輥以及生產(chǎn)工藝要求的不同,造成用水量不穩(wěn)定,導(dǎo)致冷水池水位時(shí)高時(shí)低,運(yùn)行不穩(wěn)定、不安全且常溢流造成資源浪費(fèi)、環(huán)境污染。為此,須通過頻繁操作回流閥及開、停泵來調(diào)整水池水位。經(jīng)統(tǒng)計(jì),2006年6~8月,平均每天調(diào)整回流至少18次,啟停泵至少3次。泵機(jī)頻繁工頻啟動(dòng)縮短了電動(dòng)機(jī)的使用壽命,工頻啟動(dòng)時(shí)的電流沖擊,管網(wǎng)壓力沖擊,瞬停時(shí)的水錘效應(yīng)造成設(shè)備故障率高,檢修頻繁,維修成本增高。電動(dòng)機(jī)工頻運(yùn)行所消耗的電能很大一部分被用于系統(tǒng)打回流,做無用功,電耗增多。原系統(tǒng)為一開環(huán)系統(tǒng),只起到機(jī)泵開車、停車作用,不能自動(dòng)調(diào)節(jié)。操作人員監(jiān)控難度大,需時(shí)時(shí)監(jiān)控,稍不注意就會(huì)影響水位調(diào)整。另外,水位波動(dòng)大,液位計(jì)選型不當(dāng),電腦顯示不能如實(shí)地反映現(xiàn)場情況,操作人員必須經(jīng)常到現(xiàn)場查看,既不能及時(shí)準(zhǔn)確地提供調(diào)整數(shù)據(jù),使得調(diào)整滯后,又增加了工作量。
2 系統(tǒng)改造方案的設(shè)計(jì)及確定
2.1 選型
現(xiàn)運(yùn)行方式為除油泵房1號(hào)~4號(hào)泵供中厚板濁環(huán)冷水池用水,根據(jù)生產(chǎn)需要,決定增加1臺(tái)變頻裝置實(shí)行變頻改造,采用“一拖二”形式,即1套變頻裝置能夠互換拖動(dòng)2臺(tái)水泵電動(dòng)機(jī),用于除油泵房3號(hào)和4號(hào)泵電動(dòng)機(jī),這樣1臺(tái)變頻運(yùn)行,另1臺(tái)備用,機(jī)組檢修不影響變頻系統(tǒng)的工作。所選電動(dòng)機(jī)型號(hào)均為Y2—3l5M一4(380 V 132 kW 240 A),變頻裝置選用施耐德Telemecanique公司的Altivar38節(jié)能型變頻器,功率132 kW。它符合IEC、UL和CSA等標(biāo)準(zhǔn),具有調(diào)速范圍寬,加減速制動(dòng)性能好自適應(yīng)調(diào)整和節(jié)能以及電源過壓、電動(dòng)機(jī)缺相、電動(dòng)機(jī)過熱、變頻器過熱等保護(hù)功能。
變頻調(diào)速器(簡稱VVVF)給定有多種方式,在這里采用變頻器面板PI給定和液位計(jì)檢測的電流反饋,通過對內(nèi)部參數(shù)的設(shè)置形成PID調(diào)節(jié)的閉環(huán)自動(dòng)控制系統(tǒng)。
2.2 控制回路
2臺(tái)水泵電動(dòng)機(jī)的原控制回路均保留作為新控制系統(tǒng)的工頻旁路,由變頻柜上的工頻/變頻選擇轉(zhuǎn)換開關(guān)確定。2臺(tái)水泵電機(jī)工變頻之間以及相互變頻之間都有電氣連鎖,避免誤操作。電氣控制回路線路見圖1。
由于原工頻主回路采用了長沙奧托型號(hào)為QB4200的交流電動(dòng)機(jī)軟啟動(dòng)器,為了保證改造后不影響工頻的順利啟動(dòng),必須將變頻器電動(dòng)機(jī)主回路輸出接線端接自軟起動(dòng)器的輸出端,見圖2。
2.4 操作方式
本系統(tǒng)的操作可實(shí)現(xiàn)變頻面板/主控室/現(xiàn)場三地控制,三者都可控制水泵電機(jī)的啟動(dòng)與停止。變頻面板控制還可實(shí)現(xiàn)速度調(diào)節(jié)、參數(shù)設(shè)定及系統(tǒng)運(yùn)行情況的LED顯示,主要方便調(diào)試。主控室控制即為PLC遠(yuǎn)程控制,正常情況下的操作方式,方便操作人員控制?,F(xiàn)場控制是在電機(jī)旁設(shè)有一個(gè)操作箱,主要方便工作人員就地觀察水泵及電機(jī)檢修后的重啟,以及在事故情況下的停機(jī)。
2.5 監(jiān)控系統(tǒng)
原工頻已采用PLC控制,選用Siemens的S7—300型PLC及梯形圖可視化編程語言的STEP7專用軟件,處理來自電控柜及現(xiàn)場操作箱的接觸器、軟啟動(dòng)器,選擇開關(guān)等電氣元器件的大量開關(guān)量信號(hào),現(xiàn)場各儀表變送器采集的電機(jī)電流、水池水位高度等4~20 mA的電流信號(hào)。然后計(jì)算判斷對執(zhí)行器件進(jìn)行控制,上位機(jī)通過Pe Adaptm’(MPI)與PI C連接互通信息,對現(xiàn)場各設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控。WinCC(視窗控制中心)是Siemens公司推出的上位機(jī)控制系統(tǒng)軟件,采用WinCC6.0組態(tài)軟件編寫上位機(jī)的監(jiān)控畫面,建立監(jiān)控畫面的PLC內(nèi)存數(shù)據(jù)與實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫的連接,從而使系統(tǒng)的管理和維護(hù)非常方便。增加變頻裝置后,原PLC系統(tǒng)和監(jiān)控畫面基本不變,但在此基礎(chǔ)上加以完善。增加了工頻/變頻轉(zhuǎn)換選擇的開關(guān)量輸入,一則在對話框中顯示工作方式狀態(tài),二則增加軟接點(diǎn)在通過程序的稍加修改,以其輸出來控制微型繼電器,利用微型繼電器的輔助電接點(diǎn)增加工變頻的電氣互鎖,確??煽啃浴?/p>
2.6 水位模擬量采集
原中厚板濁環(huán)冷水池水位4~20mA的模擬電流信號(hào)采集,是通過安裝在水池頂部的超聲波液位計(jì)檢測經(jīng)變送器轉(zhuǎn)換而得。由于水池水位波動(dòng)太大,濁環(huán)水溫使得水池內(nèi)水汽較大,濁環(huán)水水質(zhì)存在一定的腐蝕性,原液位計(jì)使用效果不佳,在此次變頻改造中解決這一問題迫在眉睫。經(jīng)多方考慮,選用上??祫?chuàng)公司生產(chǎn)的型號(hào)為UQC一50,量程為5 m且防腐能力強(qiáng)的磁浮子液位計(jì)。其基本原理是磁耦合及阿基米德浮力定理,當(dāng)水池內(nèi)液位升降時(shí),其主導(dǎo)管內(nèi)磁性浮子也隨之升降,通過磁耦合驅(qū)動(dòng)指示器內(nèi)磁珠翻轉(zhuǎn),同時(shí)磁浮子也帶動(dòng)LB捆綁式液位變送器和MCU一1/CK一1液位控制器工作。通過實(shí)踐證明磁浮子液位計(jì)使用效果好,很適合中厚板濁環(huán)冷水池的工況環(huán)境,并且增加了水池現(xiàn)場顯示。另外,為減少電磁干擾對該信號(hào)的影響,采用ZRK—VVRP 2X1.5阻燃屏蔽信號(hào)電纜,并在PLC模擬量輸人板AI板前增加了1個(gè)一分二隔離器,一路給電腦顯示用,一路提供給變頻器反饋信號(hào)用。
3 變頻改造效果
1)節(jié)約電費(fèi)。變頻改造后,電動(dòng)機(jī)運(yùn)行電流約為14OA,頻率為40Hz左右,運(yùn)行穩(wěn)定,波動(dòng)很小;改造前電動(dòng)機(jī)運(yùn)行電流為240 A,頻率為50 Hz,兩相比較,每年可節(jié)約電費(fèi)38萬元左右。
2)降低設(shè)備維修費(fèi)。變頻改造后,由原平均每天調(diào)整回流18次,降為現(xiàn)在每天開回流2次;原平均每天啟停泵3次,降為現(xiàn)在每月1次。變頻啟停過程中對電動(dòng)機(jī)、水泵、電網(wǎng)、電氣元件的沖擊降至最低,每年因設(shè)備故障率的大幅度下降而節(jié)省的維修費(fèi)約1萬余元。
3)社會(huì)效益。變頻改造后使得中厚板濁環(huán)冷水池水位已穩(wěn)定,確保了供水,既做到了少補(bǔ)水,提高濁環(huán)水循環(huán)率,又、避免了水資源的浪費(fèi),而且不外排,保護(hù)了環(huán)境。
4 結(jié)語
變頻泵投用至今,運(yùn)行良好,性能穩(wěn)定,節(jié)能效果非常明顯,不但經(jīng)濟(jì)效益顯著,而且社會(huì)效益良好。