用可編程控制器對(duì)龍門(mén)刨床的改造
掃描二維碼
隨時(shí)隨地手機(jī)看文章
某廠A1024A單臂四米龍門(mén)刨床,其電氣系統(tǒng)由主拖動(dòng)和控制系統(tǒng)兩部分組成。電氣主拖動(dòng)系統(tǒng)是JF-D直流調(diào)速系統(tǒng),電控部分采用繼電邏輯控制系統(tǒng)。因已運(yùn)行了三十多年,電氣系統(tǒng)存在著嚴(yán)重的老化現(xiàn)象,設(shè)備精度降低,調(diào)速性差,故障率高且繼電邏輯控制系統(tǒng)線路復(fù)雜,查找故障必須按照一定的步驟和順序進(jìn)行,設(shè)備發(fā)生故障的次數(shù)和處理故障的時(shí)間也越來(lái)越長(zhǎng)。
因此,采用PLC對(duì)A1024A龍門(mén)刨床進(jìn)行數(shù)控改造,提高其加工精度,延長(zhǎng)其工作壽命,并滿足客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品技術(shù)性能指標(biāo)的要求,不失為一種投入少,見(jiàn)效快的解決辦法。
l數(shù)控改造方案
1.1龍門(mén)刨床的工藝流程對(duì)控制系統(tǒng)的要求
1.1.1 調(diào)速范圍
JF-D調(diào)速系統(tǒng)的速度范圍為100~1 000 rpm/min,即調(diào)速范圍為10:1;有磨削功能的JF-D調(diào)速系統(tǒng)的速度范圍為25~1 000 rpm/min,即調(diào)速范圍為40:1。
1.1.2 靜差度
一般要求S=0.1~0.05,即S=10%~5%。
1.1.3 工作臺(tái)的自動(dòng)循環(huán)往返運(yùn)動(dòng)
刨削加工時(shí),工作臺(tái)應(yīng)能自動(dòng)往復(fù)運(yùn)動(dòng)。
1.2龍門(mén)刨床電氣控制系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)
1.2.1 系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)
目前改造龍門(mén)刨床的主拖動(dòng)部分一般采用全數(shù)字直流調(diào)速系統(tǒng)或交流變頻調(diào)速系統(tǒng),控制部分使用PLC。全數(shù)字直流調(diào)速系統(tǒng)選用國(guó)外的成套設(shè)備,設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)用英文顯示,設(shè)備操作及維護(hù)人員要消化和掌握系統(tǒng)的性能,需花費(fèi)較長(zhǎng)的時(shí)間和具備一定的技術(shù)水平。
而變頻調(diào)速系統(tǒng)經(jīng)過(guò)多年的推廣和使用,各項(xiàng)性能和技術(shù)指標(biāo)不斷趨于完善和成熟,節(jié)能效果顯著。并且由于變頻調(diào)速系統(tǒng)的各種運(yùn)行狀況和故障情況都可以通過(guò)監(jiān)示器顯示,因此,根據(jù)當(dāng)前電氣技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)和龍門(mén)刨床的實(shí)際狀況,提出圖1所示的電氣技術(shù)改造原理框圖。
改造方案中,保留了原來(lái)的操作按鈕,這樣可以適應(yīng)原操作人員的操作習(xí)慣,設(shè)備的大部分操作都可通過(guò)按鈕完成。操作指令傳送給PLC控制系統(tǒng),PLC對(duì)這些指令進(jìn)行處理后控制相應(yīng)的設(shè)備。PLC將設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)信號(hào)傳送給按鈕,按鈕用指示燈顯示相應(yīng)的信息。
監(jiān)示器選用觸摸屏,可以形象直觀地顯示整個(gè)電氣系統(tǒng)的各種運(yùn)行狀態(tài)和設(shè)備可能發(fā)生的電氣故障。操作人員和電氣維護(hù)人員,查看觸摸屏畫(huà)面就可以了解整個(gè)設(shè)備運(yùn)行狀況和故障發(fā)生的位置。
PLC用于實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)量邏輯控制和控制變頻電機(jī)轉(zhuǎn)速的方向和大小。按鈕站的按鈕、外部行程開(kāi)關(guān)和操作手柄通過(guò)PLC,控制油泵、風(fēng)機(jī)、橫梁升降、橫梁夾緊、垂直刀架、右側(cè)刀架、左側(cè)刀架的電動(dòng)機(jī),以及后退行程抬刀電磁鐵線圈。
1.2.2 電力拖動(dòng)系統(tǒng)主回路設(shè)計(jì)
電氣改造時(shí)主回路基本不變,只是將主拖動(dòng)的直流電動(dòng)機(jī)換為交流變頻電機(jī)??諝忾_(kāi)關(guān)1ZK,4ZK,5ZK一般處于閉合狀態(tài),設(shè)備運(yùn)行時(shí)合上總空氣開(kāi)關(guān)ZK,非工作時(shí)斷開(kāi)。主回路電路如圖2所示。
1.3 PLC基本單元選型與PLC的外部接線圖
1.3.1 PLC基本單元選型
根據(jù)所需的PLC的輸入/輸出點(diǎn)數(shù),并留有一定的余地,選擇三菱公司生產(chǎn)的FX2N-80MR-001的PLC。它的基本指令執(zhí)行時(shí)間每條0.08μs,存儲(chǔ)器容量可擴(kuò)展到16K步,最大可擴(kuò)展到256個(gè)I/O點(diǎn),有多種摸擬量輸入/輸出模塊、高速計(jì)數(shù)器模塊、脈沖輸出模塊、位置控制模塊、RS 232/RS 422,RS 485串行通信模塊、功能擴(kuò)展板和模擬電位器擴(kuò)展板等,可完全滿足設(shè)計(jì)需要。
1.3.2 PLC的外部接線圖
圖3是PLC的外部接線圖。輸入部分可以分為外部工作環(huán)境、工作臺(tái)運(yùn)行、刀架控制和橫梁運(yùn)行四部分。輸出點(diǎn)分為信號(hào)顯示、交流接觸器線圈控制和變頻器控制三部分。
1.4 電機(jī)選型
龍門(mén)刨床原直流調(diào)速系統(tǒng)的直流電機(jī)型號(hào)為BCD-93,通過(guò)對(duì)比,選用55 kW的8極變頻電動(dòng)機(jī),其額定轉(zhuǎn)矩為700.7 N·m。55 kW的8極變頻電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)矩比原來(lái)的直流電動(dòng)機(jī)大,能夠滿足系統(tǒng)調(diào)速范圍的要求。
1.5 變頻器選型
通過(guò)對(duì)各主要生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品的性能價(jià)格比分析,選用日本安川公司的變頻器。為減少改造成本,選用安川的CIMR-F7A4055變頻器,它的帶PG V/f控制方式的調(diào)速范圍為1:40,速度控制精度可達(dá)±0.03%,可以滿足系統(tǒng)的調(diào)速要求。
2軟件設(shè)計(jì)
2.1工作臺(tái)控制程序設(shè)計(jì)
龍門(mén)刨床工作臺(tái)的工作分為點(diǎn)動(dòng)和自動(dòng)循環(huán)兩種方式。點(diǎn)動(dòng)包括步進(jìn)(點(diǎn)動(dòng)前進(jìn))和步退(點(diǎn)動(dòng)后退),目的是調(diào)整工作臺(tái)到達(dá)合適位置,以便擺放加工工件。工作臺(tái)的自動(dòng)循環(huán)往返運(yùn)動(dòng)是對(duì)工件進(jìn)行加工的過(guò)程。工作臺(tái)自動(dòng)循環(huán)往返過(guò)程由裝在床身的六只行程開(kāi)關(guān)(接近開(kāi)關(guān))控制。
在工作臺(tái)自動(dòng)循環(huán)往返過(guò)程的開(kāi)始階段,要求工作臺(tái)處于前進(jìn)減速行程開(kāi)關(guān)X4和后退減速行程開(kāi)關(guān)X5之間,如果工作臺(tái)沒(méi)有在這個(gè)區(qū)間,應(yīng)在步進(jìn)或步退方式下,按點(diǎn)動(dòng)按鈕,將工作臺(tái)調(diào)整到該范圍之內(nèi)。將油泵轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)置于“接通”位置,若風(fēng)機(jī)和油泵動(dòng)作,則工作臺(tái)自動(dòng)運(yùn)行的外部條件符合要求。工作臺(tái)自動(dòng)運(yùn)行的順序功能圖如圖4所示。
2.2故障診斷程序設(shè)計(jì)
在龍門(mén)刨床運(yùn)行過(guò)程中,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)各種各樣的故障,查找老式的繼電器邏輯控制系統(tǒng)的故障非常困難。龍門(mén)刨床采用PLC控制后,利用PLC和觸摸屏強(qiáng)大的信息處理功能和信息顯示功能,在出現(xiàn)故障時(shí),通過(guò)觸摸屏及時(shí)通知操作人員,可以指導(dǎo)檢修人員準(zhǔn)確地處理故障。
2.2.1工作臺(tái)自動(dòng)運(yùn)行故障診斷程序設(shè)計(jì)
工作臺(tái)的自動(dòng)運(yùn)行過(guò)程與前進(jìn)/后退換向行程開(kāi)關(guān)和前進(jìn)/后退減速行程開(kāi)關(guān)的狀態(tài)變化密切相關(guān),如果這4個(gè)行程開(kāi)關(guān)出了問(wèn)題,工作臺(tái)不能正確地實(shí)現(xiàn)步M20~M28描述的自動(dòng)循環(huán)過(guò)程。
2.2.2 外部設(shè)備故障診斷程序設(shè)計(jì)
外部設(shè)備包括風(fēng)機(jī)、油泵和變頻器,有外部設(shè)備故障時(shí),用起保停電路保持,信號(hào)用觸摸屏顯示。
3人機(jī)界面設(shè)計(jì)
3.1觸摸屏選用
通過(guò)綜合考慮后選用WEINVIEW生產(chǎn)的MT-510T型8線精密電阻網(wǎng)絡(luò)型工業(yè)觸摸屏,它是10.4”彩色TFT液晶觸摸屏,640×480點(diǎn)像素,有2 MBFLASH ROM和4 MB DRAM。通信口COM1有一個(gè)用于PC的RS 232口和一個(gè)用于PLC的RS 485/422口,COM2是用于PLC的RS 232口。它還有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的并行打印機(jī)接口。
3.2主畫(huà)面的設(shè)計(jì)
主畫(huà)面形象直觀地顯示龍門(mén)刨床工作臺(tái)的往復(fù)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)、抬刀動(dòng)作和與工作臺(tái)有關(guān)的限位開(kāi)關(guān)的通斷狀態(tài)。用指示燈顯示工作臺(tái)的各種狀態(tài),例如前進(jìn)、后退、慢速切入、前進(jìn)減速和后退減速,以及工作臺(tái)步進(jìn)和步退.。還用指示燈顯示油泵風(fēng)機(jī)、變頻器的狀態(tài),以及進(jìn)刀、退刀和故障信號(hào)等。畫(huà)面轉(zhuǎn)換關(guān)系和主畫(huà)面如圖5和圖6所示。
4 改造效果
對(duì)龍門(mén)刨床的電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行了總體設(shè)計(jì)。主拖動(dòng)采用調(diào)速范圍寬、節(jié)能效果顯著的變頻器,用PLC實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)量邏輯控制和變頻電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速控制??刂葡到y(tǒng)用觸摸屏作人機(jī)界面,觸摸屏用各種畫(huà)面來(lái)顯示龍門(mén)刨床的運(yùn)行狀態(tài)和故障信息。實(shí)踐證明,改造好的龍門(mén)刨銑床大大提高了機(jī)床的性能和加工能力,有效地提高了工件的加工精度,產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。