應(yīng)用S7-300 PLC進行罩式爐控制系統(tǒng)的設(shè)計與分析
摘要 針對罩式退火爐結(jié)構(gòu)特點及退火工藝要求,以西門子s7-300 PLC為核心控制設(shè)備,采用Pariahs總線實現(xiàn)整個系統(tǒng)的主從站分布式I/O控制,利用西門子Step7軟件實現(xiàn)控溫系統(tǒng)的PID限幅控制和脈沖燃燒控制。實際運行結(jié)果表明,整個系統(tǒng)溫度控制精度高,硬件成本低,很好地滿足了工藝上的要求。
關(guān)鍵詞 罩式退火爐;PLC;脈沖燃燒控制
0 引言
罩式退火爐是目前應(yīng)用較多的一種高效退火設(shè)備,主要用于冷軋卷板產(chǎn)品最后工序的光亮退火處理,由。于其退火質(zhì)量較好,生產(chǎn)效率高,而且燃料消耗低,被廣泛應(yīng)用于各大冷軋產(chǎn)品生產(chǎn)廠。大連萬通工業(yè)裝備有限公司在引進消化大連大學重點實驗室所開發(fā)的先進控制技術(shù)基礎(chǔ)上,于2004年8月承建張家港中原制管廠罩式爐控制系統(tǒng)。針對三爐罩六爐座的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)特點和控制性能要求,設(shè)計過程中著重考慮了以下幾個方面的內(nèi)容:為方便現(xiàn)場操作,采用分布式I/O控制模式;為防止系統(tǒng)產(chǎn)生較大超調(diào),進行PID限幅控制;為保證爐內(nèi)溫度場的均勻性,采用脈沖燃燒控制方式;同時,在對脈沖燃燒控制系統(tǒng)的設(shè)計中,利用西門子公司提供的Step7 V5.2軟件設(shè)計程控脈沖分頻器,即通過PLC的程序運算控制各爐罩燒嘴的啟動、停止及間隔時序,取代以往采用的硬件MPr脈沖分頻設(shè)備,在很大程度上節(jié)約了成本,提高了系統(tǒng)燃燒效率。
l 控制系統(tǒng)硬件配置
針對系統(tǒng)三爐罩六爐座的結(jié)構(gòu)特點,采用西門子S7-300 PLC為核心控制設(shè)備,設(shè)1個PLC主控制站,3個ET200M從站,主從站通Profibus總線實現(xiàn)信息的上下傳輸。由于每個爐罩可根據(jù)實際需要放置到任何一個爐座上,采用分布式控制模式,將每個I/O子站設(shè)在每個爐罩上,爐罩上相應(yīng)的控制信號直接送入子站,子站只需一根Profibus通信總線和一根電源線與PIE總站連接即可,給現(xiàn)場操作帶來很大方便。同時,由于控制室與退火爐間有一定距離,因此采用該控制方式可為廠家節(jié)省很多電纜投資,鋪設(shè)電纜所需的設(shè)備材料和人力資源也可相應(yīng)減少。另外,該系統(tǒng)配置方式具有很好的可擴展性,如果現(xiàn)場工況改變,增加工藝信號或增設(shè)爐罩,可直接將信號就近接入一個I/O子站或再配置其它的I/O子站,施工非常方便。系統(tǒng)總體硬件結(jié)構(gòu)如圖1所示。
為方便現(xiàn)場操作人員對系統(tǒng)的監(jiān)視和管理,配置研華工控機一臺,它通過MPI總線實現(xiàn)與s7.300 PIE總站的通信,并設(shè)置上位機監(jiān)控系統(tǒng),監(jiān)控系統(tǒng)可實現(xiàn)退火爐流程畫面顯示、參數(shù)調(diào)節(jié)、曲線記錄及報警等功能。
2 系統(tǒng)主要功能
各控制系統(tǒng)主要實現(xiàn)的功能包括:
(1)燃氣調(diào)壓保護系統(tǒng)。通過過濾器、安全切斷閥、調(diào)壓閥、安全放散閥實現(xiàn)燃氣過濾、高低壓安全切斷、兩次燃氣自動放散、燃氣壓力條件自動控制等功能。
(2)燃氣壓力測試及保護系統(tǒng)。通過管線電磁閥、放散電磁閥、壓力開關(guān)組實現(xiàn)燃氣壓力檢測、安全測漏,分析確認爐子安全點火條件,完成燃氣高低壓保護,安全自鎖切斷,安全連鎖功能,以確保爐子安全點火,防止電磁閥燃氣泄漏產(chǎn)生爆炸,并對快速接頭連接時的燃氣泄漏進行確認。
(3)燃燒系統(tǒng)。由各罩9個燒嘴、相應(yīng)的燃氣電磁閥、空氣電動蝶閥、燒嘴控制器、點火變壓器組成,通過PIE進行脈沖燃燒控制,完成自動點火,火焰檢測,連續(xù)燃燒自動通、斷及冷卻時脈沖供風冷卻,加熱及冷卻過程溫度自動控制,并具有故障熄火保護功能,以確保安全燃燒。
(4)PIE自動控制系統(tǒng)。由顯示器、工控機、打印機及PIE系統(tǒng)組成,本系統(tǒng)實現(xiàn)工藝曲線設(shè)置輸入,并按工藝曲線自動控溫完成脈沖燃燒的加熱、冷卻控制;通過上位機監(jiān)控系統(tǒng)實現(xiàn)溫度自動記錄及工藝報表曲線等原始數(shù)據(jù)的處理及打印,并對設(shè)備的斷水保護及爐臺風機高低速的切換實行自動控制;同時,由PLC系統(tǒng)自動進行安全連鎖檢查,確認設(shè)備啟動及運行過程的安全條件,并自動進行安全自鎖并切斷。
(5)風機自動控制系統(tǒng)。由電控元件、變頻器及壓力開關(guān)組成,完成風機啟動、壓力確認及保證低負荷工況風機的平穩(wěn)運行。
針對各系統(tǒng)所要實現(xiàn)的控制功能以及硬件上的系統(tǒng)配置,設(shè)計整個系統(tǒng)的控制流程如圖2所示。圖2主要是根據(jù)2 加熱罩繪制的。
3 PID限幅溫度控制
罩式爐熱處理過程中,溫度的控制關(guān)系到產(chǎn)品的質(zhì)量。溫度過低,達不到退火的預(yù)期目的;溫度過高將導致過熱,甚至過燒。本爐溫度控制系統(tǒng)采用西門子公司Step7 V5.2設(shè)計完成,應(yīng)用經(jīng)典PID控制算法,考慮到加熱保溫段易產(chǎn)生超調(diào),根據(jù)實際經(jīng)驗,對PID輸出分3級限幅:過程值超過設(shè)定值8℃時,輸出最高限幅設(shè)為20%;過程值超過設(shè)定值4℃時,輸出最高限幅設(shè)為50%;過程值低于設(shè)定值5℃時,輸出最高限幅設(shè)為80%,最小限幅均設(shè)為20%。如果要進一步提高控制精度,可進一步細化分級,具體限幅形式及限幅值的設(shè)定,在系統(tǒng)調(diào)試時,可根據(jù)實際情況自行設(shè)定和實時修改。同時在上位機監(jiān)視界面,可進行系統(tǒng)的手自動模式切換、PID參數(shù)整定等。PID程序的輸出是送到脈沖控制器用以分頻的最終值,本爐采用脈沖控制方式控制各燒嘴的工作狀態(tài)。
4 脈沖燃燒控制
4.1 原理分析
在工業(yè)爐窯的燃燒控制系統(tǒng)中,對燒嘴的控制一般有兩種方式,即連續(xù)控制及脈沖控制。在連續(xù)燃燒控制方式下,燒嘴的供熱量連續(xù)可調(diào),各燒嘴處于相同的燃燒狀態(tài),即大火或小火,爐內(nèi)熱氣流直接上行。采用該控制方式,被加熱件表面容易受熱不均,加熱效率也不高。在脈沖燃燒控制方式下,相對的一對燒嘴的工作狀態(tài)正好相反,一臺燒嘴為大火時,另一臺為小火,可使熱氣流環(huán)形上行,在爐內(nèi)形成均勻的熱力場,這樣工件受熱均勻,加熱效率也大為提高。
本爐燃燒控制系統(tǒng)采用脈沖控制方式,從本質(zhì)上講,脈沖燃燒控制是通過改變燒嘴的啟、停時間及各個燒嘴的工作時序完成的。本爐每個爐罩設(shè)有9個燒嘴,各燒嘴只工作在開/關(guān)兩種狀態(tài)下,系統(tǒng)調(diào)試時,先根據(jù)對燒嘴的功率、混合比、噴出速度等要求將燒嘴一次性調(diào)至最佳狀態(tài),這樣燒嘴每次啟動,都處于最佳工作狀態(tài),這對于提高燃燒效率,降低排放物污染水平都具有明顯效果。系統(tǒng)運行時,9個燒嘴根據(jù)程序輸出控制信號分時啟動,每個燒嘴的工作時間是一定的,當供熱量為100%時,每個燒嘴都處于連續(xù)工作狀態(tài),當供熱量降低為50% 、25% 、12.5% 時,各個燒嘴的停止時間也相應(yīng)延長。圖3為1個爐罩上9個燒嘴的工作時序圖,限于空間只給出控制值為100%和5o%時9個燒嘴的啟動時序。通過此方法可線性地調(diào)節(jié)燒嘴的供熱量,從而調(diào)節(jié)爐子溫度。
脈沖燃燒系統(tǒng)具有很多優(yōu)點:由于每個燒嘴啟動時都處于其最佳工作狀態(tài),因而熱效率、能耗、排放物的指標都可大幅度提高;通過高速燒嘴產(chǎn)生的熱氣流,并使多個燒嘴配合工作,可在爐內(nèi)產(chǎn)生分布比較均勻的溫度場,提高被處理工件的加熱質(zhì)量與溫度均勻性;最后,如果選擇或設(shè)計分辨率較高的控制器并配合適當功率的燒嘴,可使系統(tǒng)獲得很高的控制線性度。
4.2 程控脈沖分頻器
在脈沖燃燒控制的應(yīng)用中,大都采用硬件脈沖分頻設(shè)備對輸出控制值OUT進行分頻,給出各燒嘴的控制信號,該方法費用較高。本爐結(jié)合自身特點,應(yīng)用step7 V5.2軟件開發(fā)程控脈沖分頻器,即通過PLC程序?qū)崿F(xiàn)硬件分頻器的功能。
程序設(shè)計中,先對輸出OUT進行整理,即根據(jù)輸出值大小判斷是加熱還是冷卻,同時計算出用于操作的控制值;輸人脈寬時間,即各燒嘴啟動后的工作時間,該時間可在上位機監(jiān)控畫面根據(jù)實際控制需要手動輸人和調(diào)整;脈沖工作時間循環(huán),根據(jù)燒嘴個數(shù),設(shè)置多個定時器,并設(shè)定其工作時間,以控制各燒嘴的啟動時序;對分頻數(shù)進行限位;計算等待時間,即各燒嘴的延時啟動時間;等待循環(huán),確定各燒嘴的等待時間及時序;最后根據(jù)最終操作數(shù)確定燒嘴工作方式。上述流程如圖4所示。
5 系統(tǒng)運行效果
經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)試,該控制系統(tǒng)穩(wěn)定運行曲線如圖5所示,其中爐罩曲線只作實時監(jiān)控用,并不對其進行控制。由圖可看出,控制曲線從第1加熱段開始,即很好地跟蹤了工藝曲線值,在第l保溫段、第2加熱段、第2保溫段、第l冷卻段,控制曲線和工藝曲線幾乎重合,溫差甚微,很好地滿足了工藝上的要求。系統(tǒng)在冷卻后期實行自然冷卻方式,故不再作控制。
該罩式爐控制系統(tǒng)實際投運以來,運行穩(wěn)定,控制精度高,各段溫差基本控制在±2℃ 內(nèi),所處理卷板質(zhì)量很好地滿足了廠家及客戶需求,同時在很大程度上為廠家節(jié)省了成本。由于運行效果好,該系統(tǒng)又先后在江陰華西、無錫、揚州等熱處理廠投人使用,控制效果均良好。
[參考文獻]
[1]陶永華。新型PID控制及其應(yīng)用[M].北京:機械工業(yè)出版社,2002
[2]王樹青。工業(yè)過程控制工程[M] 北京:化學工業(yè)出版社,2003