以P C機和T R I O運動控制器為核心的開放式纏繞機數(shù)控系統(tǒng)介紹
引言
本文研制的纏繞機為臥式, 芯模水平放置。纏繞時, 芯模繞其主軸勻速轉(zhuǎn)動, 小車電機拖動小車沿芯模軸向往復(fù)運動, 帶動繞絲嘴按一定纏繞角度完成纖維在芯模上的纏繞鋪放, 達(dá)到制品的技術(shù)要求。
模塊化開放式數(shù)控系統(tǒng)已成為當(dāng)今數(shù)控技術(shù)的發(fā)展方向, 本文的纏繞控制系統(tǒng)采用嵌入式多任務(wù)運動控制器實現(xiàn)主軸和小車的同步運動控制和纏繞邏輯控制。
討論了基于 P C機和 T R I O運動控制器的開放式纏繞機數(shù)控系統(tǒng)的開發(fā)玻璃鋼管纏繞機控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)纏繞機由帶動玻璃鋼管芯模旋轉(zhuǎn)的主軸、 對芯模排布玻璃纖維的小車和樹脂以及固化劑供給系統(tǒng)等設(shè)備組成。臥式纏繞機纏繞工作時, 芯模繞其主軸勻速轉(zhuǎn)動, 小車電機拖動小車在工作臺上沿縱向往復(fù)運動, 帶動繞絲嘴按一定纏繞角度完成纖維層在芯模上的纏繞鋪放工作。小車電機在往復(fù)運行時要根據(jù)工藝要求不斷進(jìn)行加減速, 而且小車和主軸負(fù)載隨著纏繞膠量的變化而變化, 易造成導(dǎo)絲頭和芯模的相對位置的變化, 從而造成線型異變和紗片搭接不良。纏繞機系統(tǒng)為一個慣量變化很大的非線性時變位置同步隨動控制系統(tǒng), 因此, 采用基于電子齒輪的位置跟蹤控制方式以確保紗片搭接良好。電子齒輪模式實際上是一個多軸聯(lián)動模式 , 其運動效果與兩個機械齒輪的嚙合運動類似。當(dāng)前軸工作在電子齒輪模式下時, 需設(shè)定電子齒輪傳動比, 當(dāng)前軸將按照這個速度比值, 跟隨主動軸運動。主動軸的運動模式可以是任何一種運動模式。當(dāng)前軸運動位移增量等于與之相聯(lián)系的主動軸的位移增量乘以電子齒輪傳動比。
該纏繞機控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
如圖 I 所示。上位機采用臺灣研華 1 P C 6 1 0 機箱和 P c A一6 1 7 9主板, 它與英國伍 o M o t i o n T e c h n o l o g y公司的M C 2 0 6 運動控制器通過 R S一 2 3 2 串口實現(xiàn)通訊, 形成一個功能強大的開放式運動控制系統(tǒng)。工業(yè) P C機負(fù)責(zé)人機界面管理、 運動狀態(tài)顯示、 遠(yuǎn)程監(jiān)控和工藝文件存儲等功能, 運動控制器負(fù)責(zé)實時運動控制和邏輯控制, 該結(jié)構(gòu)支持軟件升級和功能擴展, 具有上、 下兩級的開放性。
纏繞機主軸電機是 7 . 5 k W 的三相交流異步電動機, 用日本安川 I C I MR—G 7 A 4 7 p 5變頻器驅(qū)動。對于主軸電機的速度, 本系統(tǒng)采用了抗負(fù)載變化能力較大的閉環(huán)控制方式。運動控制器軸 3 接口的模擬量輸出作為變頻器速度控制輸入信號, 在運動控制器開環(huán)控制狀態(tài)下設(shè)置模擬量電壓輸出值實現(xiàn)變頻器速度控制。安裝于變速箱輸入軸上的一C WZ 1 X旋轉(zhuǎn)編碼器完成主軸轉(zhuǎn)角和速度的檢測。變頻器采用帶 P G矢量控制方式, P G—X 2速度卡把編碼器采樣的信號一路作為變頻器輸入實現(xiàn)速度閉環(huán)控制, 一路作為速度和位置信號輸入到控制器的編碼器接口 4 , 實現(xiàn)了由一個編碼器完成速度閉環(huán)控制和主軸轉(zhuǎn)角位置采樣的功能。小車采用安川 S G M G H一 4 4 A C A 6 1 伺服電機完成精確定位, 它沿玻璃鋼管軸向往復(fù)運動, 按照纏繞規(guī)律以一定的響應(yīng)速度和精度跟蹤主軸運動。軸 0接口工作于伺服模式, 完成小車伺服電機的閉環(huán)控制。主軸編碼器反饋接到 MC 2 0 6軸4接口, 作為參考編碼器的輸入軸, 為小車同步運動提供一個編碼器輸入。
纏繞機控制系統(tǒng)軟件設(shè)計
纏繞機控制系統(tǒng)上位機程序采用 Mi c r o s o f t 公司的V C+ + 6 . 0 基于 Wi n d o w s 2 0 0 0 平臺開發(fā), 完成工藝文件設(shè)置和管理、 遠(yuǎn)程監(jiān)控和機床運行狀態(tài)顯示等功能。工控機和 MC 2 0 6通過串口基于 MO D B U S協(xié)議完成工藝參數(shù)下載和機床狀態(tài)參數(shù)上傳顯示。
通訊采用主從方式的查詢機制, 系統(tǒng)將工控機設(shè)為主站, M C 2 0 6設(shè)為從站, 只有主站發(fā)出查詢時, 從站才能給出響應(yīng), 從站不能主動發(fā)送數(shù)據(jù)。工作時工人選定待纏繞管件型號并將工藝文件下載后, 進(jìn)入纏繞加工狀態(tài), 此時所有運動和邏輯控制由完成, 從站僅響應(yīng)主站的查詢并上傳狀態(tài)數(shù)據(jù)。即使工控機由于某種原因出現(xiàn)故障或死機, 也不會影響當(dāng)前管道的纏繞加工。從而提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和控制的實時性。
運動控制程序采用 T r i o B A S I C多任務(wù)語言編制。通過運行在 P C機上的 Mo t i o n P e r f e c t 軟件將編制好的運動控制程序下載到 MC 2 0 6內(nèi)即可脫機運行。 T r i o B A S I C語言有三種不同類型的存儲變量: 命名變量、 V R( ) 變量和 T A B L E區(qū)變量。命名變量是局部變量, 僅在定義它的任務(wù)內(nèi)有效。
變量是可被多個任務(wù)共享的全局變量, 它可用于任務(wù)間通訊; T A B L E 區(qū)通常是用于存儲 C A M/指令曲線的存儲區(qū), 本程序用于存儲纏繞管道型號的工藝文件。運行的用戶程序被稱為線程或任務(wù)。
對于復(fù)雜的多任務(wù)程序應(yīng)為線程分配優(yōu)先級,控制器缺省的伺服周期是 l m s , 該周期在內(nèi)部被分成三個時間片, 每個時間片為 1 / 3 m s , 它們在內(nèi)部分別被用來處理伺服功能, 通訊和通常的“ h o u s e k e e —‘ 任務(wù)。在每個時間片內(nèi)剩余的時間被用于運行用戶程序。M C 2 0 6最多可運行 7個用戶線程, 每個線程用從 l 到 7的數(shù)字標(biāo)號, 最高標(biāo)號的線程( 線 程7 和 6 ) 被分配固定的時間片, 它們被稱為” 快速任務(wù)“ , 主要用于有以下要求的任務(wù): 要在每個伺服周期都要進(jìn)行處理的任務(wù); 具有大量的運算和處理的任務(wù); 任務(wù)啟動后程序執(zhí)行速度不能改變的任務(wù)。 5 g - 線程被稱為” 慢速任務(wù)“ , 它們具有共同的優(yōu)先級, 程序執(zhí)行速度會隨任務(wù)的增加而降低。用戶可以使用指令啟動任務(wù)使其按指定的優(yōu)先級運行。
在上位機軟件 Mo t i o n P e r f e c t 中打開一個” T e r m i n a l “窗口可以設(shè)置一個” C o m m a n d L i n e “ 端 口, 它始終使用” 0 “ 號任務(wù), 用于從上位機輸入指令并立即運行 。該纏繞機控制軟件中共建立了四個任務(wù), 其中任務(wù) 7用于纏繞機電機運動控制和機床邏輯控制, 任務(wù) 6用于管理機床與纏繞相關(guān)的 I / O信號和主軸轉(zhuǎn)速控制, 任務(wù) 2 完成串口通訊功能, 任務(wù) 1 實現(xiàn)輸膠控制??刂瞥绦虻娜蝿?wù)功能和執(zhí)行時間分配如圖 2 所示。其中任務(wù) 7和 6的優(yōu)先級最高, 每個伺服周期( 1 I n s ) 都分配時間片, 任務(wù) 1 , 2和/ L ) 優(yōu)先級相同, 在每個伺服周期輪流為其分配時間片。纏繞程序任務(wù)功能和執(zhí)行時間的分配如圖2 所示。
纏繞機加工控制工作狀態(tài)分為手動、 半 自動和自動三種狀態(tài)。手動狀態(tài)用于單獨控制芯模和小車的運動。半自動狀態(tài)下芯模和小車協(xié)調(diào)運動進(jìn)行環(huán)向纏繞, 纏繞的長度由工人控制。自動工作狀態(tài)下可按工藝文件設(shè)定參數(shù)實現(xiàn)環(huán)向和螺旋 自動纏繞。此外控制程序還具有零點校正、 自動零點、 斷點纏繞和纏繞過程人工干預(yù)等功能。
結(jié)束語
該纏繞機數(shù)控系統(tǒng)結(jié)合了工業(yè) P C機和嵌入式運動控制器的優(yōu)點, 充分利用了 T R I O運動控制器的電子齒輪功能。系統(tǒng)可以根據(jù)工藝要求進(jìn)行自動纏繞, 并具有系統(tǒng)運行狀態(tài)顯示、 遠(yuǎn)程通訊、 故障診斷與報警和反向間隙補償?shù)裙δ?。該纏繞機紗片寬度在 8 0 ~2 2 0 m m之間任意調(diào)節(jié), 可滿足不同管徑管道的纏繞要求。最高出紗速度可達(dá) Mm / m i n , 芯模轉(zhuǎn)角分辨率為 0 . 0 1 8 。 小車軌跡控制誤差小于0 毫米, 整機響應(yīng)速度快, 性能穩(wěn)定, 操作簡單。該系統(tǒng)已經(jīng)應(yīng)用于大慶竹田復(fù)合材料有限公司, 實踐證明該系統(tǒng)對提高玻璃鋼管纏繞成型工藝的技術(shù)水平、 自動化程度和管道質(zhì)量具有非常重要的作用, 并縮短了管道的開發(fā)周期, 減少了工作人員的勞動強度, 提高了生產(chǎn)效率, 降低了生產(chǎn)成本。