物聯(lián)網(wǎng)技術下的工況監(jiān)控應用
引 言
環(huán)境保護中的工況監(jiān)控系統(tǒng)是對污染源治理設施工作狀況進行實時監(jiān)控的計算機信息系統(tǒng),它把污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)的末端監(jiān)控方式提高到了全過程監(jiān)控方式,是污染源物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)的必要補充。工況系統(tǒng)的設計,匯集了環(huán)保行業(yè)、污染源治理行業(yè)、計算機軟件開發(fā)和信息集成等眾多專家理論, 結(jié)合海量的工況數(shù)據(jù)累積,形成了一套具有科學性和權(quán)威性的分析判斷規(guī)則。通過幾年來的實際應用,這套規(guī)則的準確性得到了不斷地驗證,并在內(nèi)蒙古污染源監(jiān)管過程中得到了進一步完善。本文以石灰石- 石膏濕法脫硫工藝過程為例,根據(jù)工藝原理,針對工藝過程各類參數(shù)范圍及相關關系,探討了幾種工況監(jiān)控檢查方法,用于檢查脫硫裝置非正常運行、工況數(shù)據(jù)不符合邏輯等工況異常現(xiàn)象。
1 內(nèi)蒙古工況監(jiān)控
內(nèi)蒙古自治區(qū)污染源在線監(jiān)控起步較晚,在汲取全國先進省份監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上,于 2009 年實現(xiàn)了對排污企業(yè)“三位一體”的監(jiān)管模式,這也標志著在全國率先開展了工況監(jiān)控。工況監(jiān)控系統(tǒng)致力于對污染源的全過程監(jiān)控,對加強環(huán)境管理與環(huán)境執(zhí)法,提高污染治理水平,監(jiān)督消減污染物排放具有積極作用,同時由于過程參數(shù)的引入,工況監(jiān)控系統(tǒng)在提高污染源在線監(jiān)控數(shù)據(jù)的使用率上也發(fā)揮著重要作用,成為完成“十二五”環(huán)境保護規(guī)劃任務的重要手段之一。經(jīng)過多年運行,內(nèi)蒙古逐步建立了完整的工況監(jiān)控系統(tǒng)應用體系,通過對電廠機組和脫硫設施過程數(shù)據(jù)的分析和對脫硫設施運行的分析,實現(xiàn)了對在線監(jiān)控數(shù)據(jù)真實性、可靠性的判斷,同時也實現(xiàn)了工況監(jiān)控與環(huán)?,F(xiàn)場監(jiān)督檢查的有效結(jié)合。在長期對污染源工況監(jiān)控的過程中,逐步總結(jié)出針對石灰石- 石膏濕法脫硫工藝的幾種工況檢查方法,利用該檢查方法可以有效判斷監(jiān)控數(shù)據(jù)是否準確和電廠脫硫設施是否正常運轉(zhuǎn)。
2 工況監(jiān)控檢查方法
2.1 工藝圖檢查法
工況監(jiān)控中的工藝流程圖是電廠全周期生產(chǎn)過程最直觀的展示,利用以下幾點規(guī)則通過對工藝流程圖的檢查,能及時了解各工藝子系統(tǒng)的運行狀態(tài)是否正常,及主要環(huán)保管理參數(shù)是否合理。
(1) 吸收塔漿液 pH值正常范圍應該在 5.0~5.8之間;
(2) 氧化風機一般有 3臺,滿負荷時二開一備;
(3) 循環(huán)漿液泵一般一臺備用,其余全開 ;
(4) 脫硫效率的極限值不應超過 98.7% ;
(5) 根據(jù)入口二氧化硫濃度和脫硫效率可以判斷出口二氧化硫濃度是否超標。
2.2 趨勢檢查法
該方法主要是根據(jù)各相關參數(shù)的趨勢變化是否一致,主要檢查 FGD 出口煙氣流量是否正常。比如負荷、FGD 入口煙氣流量、增壓風機電流、燃煤量、機組總送風量,這些參數(shù)的變化趨勢應該與出口煙氣流量的變化參數(shù)保持一致。圖 1 中機組負荷是一條變化的動態(tài)曲線,而出口煙氣流量變化幅度非常小,基本與機組負荷的變化沒有任何關聯(lián)。圖 2 中幾條曲線分別代表機組負荷、機組總送風量、FGD入口煙氣流量、FGD 出口煙氣流量,可以看到機組總送風量和FGD 入口煙氣流量都隨著負荷的調(diào)整而變化,而出口煙氣流量卻是基本保持一條直線。以上兩種情況都可以判定出口煙氣流量數(shù)據(jù)異常。
2.3 風量比較法
風量比較法主要是通過檢查機組總送風量、FGD入口煙氣流量、FGD 出口煙氣流量的大小關系,理論上這三個值應該相差不大,F(xiàn)GD 出口煙氣流量是略大一些。通過對這三個參數(shù)的變化趨勢比較,可以判定流量數(shù)據(jù)是否異常。圖 3 中三條曲線分別代表機組總送風量、FGD 入口煙氣流量、FGD 出口煙氣流量,將這三條曲線 20 天的數(shù)據(jù)對分析,可以明顯看出,F(xiàn)GD入口煙氣流量隨機組總送風量成正相關變化趨勢, 但 FGD 出口煙氣流量不隨機組總送風量變化而變化 ;另外, 機組總送風量的值總是大于FGD 入口和出口煙氣流量,這也不符合規(guī)律,從而可以判斷出FGD 出口煙氣流量異常。
2.4 pH 關聯(lián)檢查法
該方法分為兩種,一種是 pH 值正相關聯(lián)檢查法,另一 種是 pH 值反相關聯(lián)檢查法,都是用來檢查脫硫效率參數(shù)是 否正常。pH 值正相關聯(lián)檢查法主要是對 pH 值與脫硫效率進 行相關性分析,理論上當 pH 值在正常范圍 5 ~ 6 之間時,脫 硫效率的變化趨勢應該與 pH 值變化成正相關趨勢。pH 值反 相關聯(lián)檢查法主要是對 pH 值、循環(huán)漿液泵電流、FGD入口煙 氣流量、脫硫效率進行相關性分析,當循環(huán)漿液泵電流及 pH 平穩(wěn)時,入口煙氣流量與脫硫效率變化應該成反相關聯(lián)趨勢。 圖 4 中有 2 條曲線代表兩臺循環(huán)漿液泵的電流,還有 3 條曲線 分別代表脫硫效率、入口二氧化硫濃度、入口煙氣流量。當兩 臺循環(huán)漿液泵電流穩(wěn)定時,pH 值也基本平穩(wěn),此時入口煙氣流量和入口二氧化硫濃度有一定的波動,但脫硫效率的變化趨勢卻與其無太大關聯(lián)性,不符合邏輯。
2.5 脫硫設施停運檢查法
該方法主要是選取脫硫停運時段(旁路打開,增壓風機停運),通過對 FGD入口和出口煙氣流量和二氧化硫濃度的分析,來判斷測點位置是否正確,或確認測點位置正確時,監(jiān)測數(shù)據(jù)是否真實。理論上當脫硫停運時,如果 FGD入口二氧化硫濃度無變化,則測點位置在原煙氣擋板之前,否則在之后; 如果 FGD出口二氧化硫濃度升高,則判定測點位置在混合煙道上,裝置正確,否則屬于裝置不正確,或是屬于人工干預測點。另外,當脫硫停運時,入口煙氣流量趨勢沒有太大變化, 則測點位置在原煙氣擋板之前,否則在之后;出口煙氣流量趨勢沒有太大變化,則測點位置在混合煙道上,裝置正確。圖 5 中旁路擋板打開后,入口二氧化硫濃度大幅降低,可判定入口測點位置在原煙氣擋板之后。圖 6中該機組FGD出口二氧化硫濃度測點是在混合煙道位置,但在脫硫停運期間,旁路擋板打開,出口二氧化硫濃度卻并沒有升高,這與實際狀態(tài)不符。
結(jié) 語
通過以上介紹的各種方法,基本可以利用工況監(jiān)控實現(xiàn) 對過程數(shù)據(jù)的監(jiān)管與判斷,從而有效判斷電廠脫硫設施是否正常運轉(zhuǎn),可以進一步判斷出在線監(jiān)控數(shù)據(jù)是否真實準確。
為了繼續(xù)提高污染源自動監(jiān)控數(shù)據(jù)準確性、持續(xù)推動污 染源監(jiān)控數(shù)據(jù)的應用,作為環(huán)保部的示范項目,內(nèi)蒙古《在線 監(jiān)測與主要污染物減排和排污收費管理平臺應用開發(fā)標準化 研究項目》于 2015 年初已順利通過環(huán)保部的驗收。該項目采 用數(shù)學模型,將上述工況監(jiān)控檢查方法全部實現(xiàn)了計算機自 動判別,并進行了拓展,目前可以實現(xiàn)對 3 大類、14 小項異 常情況的判定,包括設備層面的異常,數(shù)據(jù)表征層面的異常, 深層數(shù)據(jù)之間邏輯關系的異常。
未來通過該項目的應用,基本可以實現(xiàn)內(nèi)蒙古環(huán)保部門 對電廠的精細化管理要求,實現(xiàn)實時監(jiān)控電廠運行情況、污 染物治理情況、污染物排放情況,并可以提出設施優(yōu)化運行 的建議,在提高了對電廠環(huán)境監(jiān)管效率的同時,進一步提高 內(nèi)蒙古環(huán)保宏觀決策的針對性和科學性,深入挖掘內(nèi)蒙古的 污染減排潛力。