一種適合當前工業(yè)企業(yè)對自動化需要的基于PLC的煤礦井上膠帶機監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計
1 前言
隨著計算機和控制技術(shù)的飛速發(fā)展,廠礦采用上位機和PLC集中監(jiān)控已越來越普遍,技術(shù)也越來越先進。本文以河北單侯煤礦井上膠帶機集控系統(tǒng)為例,研究開發(fā)了一種基于PLC的煤礦井上膠帶機監(jiān)控系統(tǒng),適合于當前工業(yè)企業(yè)對自動化的需要,目前實際投入運行,取得了很好的效果。
2 系統(tǒng)設(shè)計
2.1系統(tǒng)概況
單候礦井隸屬于河北開灤礦業(yè)集團,位于河北省張家口市蔚縣涌泉莊鄉(xiāng)境內(nèi)北方城村附近,是張市礦區(qū)中心地帶,礦井地質(zhì)儲量313.74Mt,礦井可采儲量177.08Mt,設(shè)計能力150萬噸/年,礦井服務(wù)年限81.4,于2006年10月正式投產(chǎn)。
單候煤礦井上膠帶機集控系統(tǒng)(見圖1)可分為兩部分:1,篩分車間系統(tǒng);2,儲煤及裝車系統(tǒng)。
其中,篩分車間系統(tǒng)包括圖示的主井至篩分車間膠帶輸送機、矸石轉(zhuǎn)載膠帶輸送機、矸石輸送膠帶機以及篩分車間內(nèi)部所包含的六條揀矸膠帶輸送機、三條刮板機等設(shè)備;其余膠帶輸送機均屬于儲煤及裝車系統(tǒng)。
在設(shè)計上,要求該系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)就地控制與集中控制兩種控制模式,集中控制可以分為聯(lián)鎖控制和單機控制等多種控制模式,可以供操作者根據(jù)現(xiàn)場實際情況靈活選用,確保在系統(tǒng)正常運行時操作靈活、易于維護,在系統(tǒng)出現(xiàn)故障或通訊中斷時本地可以就地控制確保皮帶設(shè)備的正常運行,提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
2.2系統(tǒng)硬件部分
整個系統(tǒng)從上往下可以分為兩層:集中控制管理層和就地控制管理層。集中控制管理層由兩臺上位機和一臺交換機組成。在系統(tǒng)運行中,兩臺上位機互為冗余,并通過交換機直接與現(xiàn)場設(shè)備互聯(lián),從而實現(xiàn)對現(xiàn)場設(shè)備的監(jiān)控。
就地控制管理層由PLC,交換機和膠帶保護裝置組成。PLC是整個控制系統(tǒng)的核心,在本系統(tǒng)中,采用了西門子公司的S7-300。由于在實際中,儲煤子系統(tǒng)和篩分子系統(tǒng)有相互的閉鎖關(guān)系,因此,可將篩分子系統(tǒng)和儲煤子系統(tǒng)構(gòu)建一個DP網(wǎng)絡(luò)(系統(tǒng)的通信原理圖見圖2)。所以,本系統(tǒng)PLC均采用 CPU315-2DP,在組網(wǎng)時,篩分子系統(tǒng)作為master站,儲煤子系統(tǒng)作為slave站,并在篩分子系統(tǒng)PLC柜中增加以太網(wǎng)模塊CP341,使得上位機通過交換機可以與現(xiàn)場級設(shè)備互連,從而實現(xiàn)集中控制。此外,膠帶運輸機沿線安裝了跑偏、堆煤、拉線開關(guān)等多種保護裝置,以便膠帶運輸機運行出現(xiàn)故障時,系統(tǒng)可以快速地作出反應(yīng)。
2.3系統(tǒng)軟件部分
本系統(tǒng)的軟件部分主要由兩部分組成:上位機的組態(tài)監(jiān)控軟件和現(xiàn)場PLC的編程軟件。
上位機的編程軟件選用了Intellution的IFIX3.5,它具有以下特點。
a.實時庫顯示:實時顯示系統(tǒng)內(nèi)所有實時點;
b.實時遙控:選中畫面上的控制開關(guān),實時下發(fā)遙控命令;
c.實時和歷史曲線:可設(shè)定顯示系統(tǒng)內(nèi)所有記錄的遙測點;
d.實時和歷史報警:報警分為重報警,中報警,輕報警;
e.事件和報警記錄查詢:可按天查詢事件和報警日志;
f.事件和報警實時打?。河袌缶录l(fā)生時,事件打印機實時打印。
上位機監(jiān)控軟件采用OPC方式與現(xiàn)場的PLC進行通信,可以方便靈活地獲取現(xiàn)場機電設(shè)備及其保護設(shè)備的遙測遙信信息,實現(xiàn)遠程控制。上位機的組態(tài)軟件界面見圖3。
現(xiàn)場PLC的編程軟件采用西門子公司的Step7,當PLC處于“RUN”工作模式下時,除上電初始化外,其它程序都采取周而復始的循環(huán)掃描方式,稱之為“PLC的掃描工作方式”,其執(zhí)行流程如圖4所示。
3 系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)
3.1系統(tǒng)有關(guān)通信程序的設(shè)計
本系統(tǒng)主PLC控制柜(篩分子系統(tǒng)PLC控制柜)安裝在現(xiàn)場的低壓配電室內(nèi),由于與調(diào)度中心相距較遠,而現(xiàn)場電磁干擾又比較嚴重,為此,特采用以太網(wǎng)與光纖傳輸技術(shù)實現(xiàn)SIMATIC s7—300 PLC與上位機人機界面的通信。在主PLC柜中配備了以太網(wǎng)模塊CP341以及以太網(wǎng)轉(zhuǎn)光纖的交換機。
為了正確地傳送和接收信息,必須有一套關(guān)于信息傳輸順序、信息格式和信息內(nèi)容等的約定,這一套約定稱為規(guī)約或協(xié)議。本系統(tǒng)在進行通信程序設(shè)計時,采用模塊化編程的設(shè)計思想,把程序分成若干程序塊,各程序塊分別含有一些設(shè)備和任務(wù)的程序指令,每個功能區(qū)被分成不同的塊進行編程,有利于多人同時編程,也有利于程序調(diào)試和故障的查找。系統(tǒng)中PLC需處理多種通信協(xié)議,單獨編制每種協(xié)議的處理程序,分別放在不同的功能模塊(FC)中。在PLC的主程序塊OB1 中,通過調(diào)用語句,可依次執(zhí)行這些協(xié)議的處理程序,實現(xiàn)與這些綜保裝置或智能儀表進行通信的目的。
3.2 DP網(wǎng)絡(luò)的配置
基于篩分子系統(tǒng)和儲煤子系統(tǒng)之間存在著閉鎖關(guān)系,因此可將篩分子系統(tǒng)和儲煤子系統(tǒng)組態(tài)成為一個DP網(wǎng)絡(luò)。這樣使得系統(tǒng)的邏輯關(guān)系更加清晰,同時系統(tǒng)具有了很好的擴展性,也在經(jīng)濟上節(jié)約了成本。
關(guān)于DP網(wǎng)絡(luò)的配置,可參考西門子公司的有關(guān)手冊。尤其應(yīng)該注意以下幾點。
a.進行主從站配置時,應(yīng)該首先配置從站,然后再配置主站;
b.在組態(tài)Hardware時,主站和從站的Consistency均需要設(shè)置為All;
c.編程時,主站的OB1中必須有OB1、OB82、OB86、OB100、OB121;
d.由于在系統(tǒng)運行時,上位機會對PLC進行讀和寫操作,因此在主站和從站的程序塊中還都要添加SFC14和SFC15功能塊。
3.3現(xiàn)場設(shè)備的閉鎖控制
為了彌補現(xiàn)場設(shè)備防誤功能的缺陷,保障安全生產(chǎn),應(yīng)該對現(xiàn)場所有設(shè)備進行閉鎖控制。
本系統(tǒng)既有機械閉鎖,又有邏輯閉鎖,達到了“逆煤流依次啟動設(shè)備,順煤流依次停止設(shè)備”的要求。具體做法:機械閉鎖:將邏輯上先啟動設(shè)備的運行返回信號的常閉點串入后啟動設(shè)備的二次控制回路中;邏輯閉鎖:如流程圖所示,將設(shè)備的運行返回信號作為執(zhí)行下一條程序的先決條件。
4 結(jié)語
(1)通過利用大中型PLC(如西門子S7-300)可以與多種智能電子設(shè)備進行通信,方便地實現(xiàn)了現(xiàn)場設(shè)備的監(jiān)控。
(2)該系統(tǒng)自2006年10月運行以來,維護量大大降低,大部分故障能夠在電腦顯示器上直接顯示,減少了故障查找環(huán)節(jié)。系統(tǒng)操作簡單,維護方便,提高系統(tǒng)安全性,降低運行費用,大大減少故障時間,提高經(jīng)濟效益。