某660 MW超超臨界發(fā)電機軸瓦振動分析及處理
引言
隨著我國電力工業(yè)的快速發(fā)展,600Mw、1000Mw等級大型汽輪發(fā)電機組大量投運,成為火力發(fā)電的主力機組。汽輪發(fā)電機組作為高參數(shù)、多跨度、大撓度高速旋轉(zhuǎn)機械,其運行環(huán)境相對惡劣、設(shè)備結(jié)構(gòu)非常復雜,可能導致其發(fā)生故障的因素眾多,特別是近年來大量超臨界機組相繼投運,汽輪發(fā)電機組振動的不穩(wěn)定異常時有發(fā)生。作為大型旋轉(zhuǎn)機械,轉(zhuǎn)子的振動故障80%以上是軸系的不平衡所引起的,所以轉(zhuǎn)子的現(xiàn)場動平衡問題成為目前研究的重點。
1機組概況
某電廠660Mw超超臨界燃煤發(fā)電機組工程汽輪機采用上海汽輪機廠生產(chǎn),型號為NJK660-27/600/600的超超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸兩排汽、間接空冷凝汽式汽輪機。發(fā)電機生產(chǎn)廠家是上海電機股份有限公司,型號為OFsN-660-2型,型式為水氫-氫冷卻,密封油系統(tǒng)采用單流環(huán)密封型式,發(fā)電機勵磁系統(tǒng)采用自并勵靜止勵磁系統(tǒng)。該機組軸系共有7個徑向軸承,其中1~4號軸承為汽輪機軸承,5~7號軸承為發(fā)電機軸承。
2振動情況簡介
該機組由高壓轉(zhuǎn)子、中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子以及發(fā)電機轉(zhuǎn)子和勵磁轉(zhuǎn)子組成。汽輪發(fā)電機組軸系結(jié)構(gòu)如圖1所示。
機組自168h投運以來,達到額定轉(zhuǎn)速后,發(fā)電機5號軸瓦存在振動偏大現(xiàn)象,X向最高達到87.2μm,y向最高達到121μm,6號軸瓦y向最高達到89.5μm,如表1所示。
3原因分析
為消除發(fā)電機組軸瓦振動問題,分別進行了兩次振動數(shù)據(jù)采集。如圖2所示,通過對機組軸瓦振動特征的分析,對比歷史數(shù)據(jù)與采集數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)5號、6號軸瓦振動較為平穩(wěn),主要以1x轉(zhuǎn)頻分量為主??梢哉f明,振動與轉(zhuǎn)子有關(guān),既可能是轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡,也可能是轉(zhuǎn)子軸系彎曲或轉(zhuǎn)子與靜子之間存在動靜碰磨[2]。就地測量發(fā)電機端蓋振動及機殼振動,振動值都在正常范圍。通過長時間的觀察運行,其他軸瓦振動無增大趨勢,現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)異常聲音,可以排除軸系彎曲、動靜碰磨的可能,初步判斷轉(zhuǎn)子存在原始質(zhì)量不平衡的缺陷。因此,決定對發(fā)電機轉(zhuǎn)子進行現(xiàn)場動平衡來消除機組的異常振動。
4機組振動的處理措施及結(jié)果
4.1現(xiàn)場動平衡加重措施
通過查閱發(fā)電機設(shè)計圖紙,發(fā)電機聯(lián)軸器設(shè)計預(yù)留20×18(=3609)配重絲孔。根據(jù)諧分量法的基本原理,轉(zhuǎn)子振動的分解只能分為對稱分量,即機組發(fā)電機轉(zhuǎn)子的不平衡振動主要表現(xiàn)為一階不平衡分量的形式。所以通過對發(fā)電機轉(zhuǎn)子進行同相加重來消除5號軸瓦異常振動。汽輪發(fā)電機的轉(zhuǎn)向為從汽輪機側(cè)看向發(fā)電機側(cè)順時針方向,經(jīng)分析計算,以鍵相為起點逆時針旋轉(zhuǎn),在發(fā)電機聯(lián)軸器配重孔上分別加重量580g/909和220g/709。
4.2機組振動的處理結(jié)果
對發(fā)電機轉(zhuǎn)子進行加重后,該機組5號軸瓦X向振動降低至81.2μm、y向振動降低至95.8μm,6號軸瓦X向振動降低至57.2μm、y向振動降低至62.6μm。如圖3所示,振動數(shù)據(jù)趨于期望值,說明通過對發(fā)電機轉(zhuǎn)子進行現(xiàn)場動平衡,降低了機組的振動,機組的振動情況得到良好改善。
5結(jié)語
通過對振動采集數(shù)據(jù)的分析可知,發(fā)電機振動大的原因主要是發(fā)電機制造出廠時就存在質(zhì)量不平衡。本文通過對轉(zhuǎn)子加重配重,減小了軸瓦振動,使軸瓦振動值都穩(wěn)定在合格范圍內(nèi),保證了機組的安全穩(wěn)定運行。