1水冷壁超溫問題
摩洛哥杰拉達項目目前存在水冷壁前墻22號測點和左墻103號測點及附近測點超溫影響提升主汽溫及再熱汽溫的問題。穩(wěn)定工況下壁溫在445℃以上,稍有波動即超溫(水冷壁壁溫450℃報警),因此過熱度保持在較低水平,導致主汽溫及再熱汽溫與設計值均存在15~20℃的差值。
不同負荷及不同磨組合工況下壁溫及汽溫的不同參數(shù)如表1所示。
表1中,2017年11月12日、12月14日工況均為250Mw左右,磨組合均為A、B、C,主/再熱汽溫分別為553/538℃和549.5/538.5℃,由于對應水冷壁22號測點壁溫為444/447℃,接近報警值450℃,不具備繼續(xù)調(diào)整空間。
鍋爐運行中,低負荷時無法實現(xiàn)A、B、C三臺下層磨煤機運行方式,為保證汽機的安全運行,現(xiàn)要求三臺磨煤機運行時,禁止A、B、C三臺下層磨煤機運行方式。在其他磨煤機組合方式下,雖然主汽溫度相對提高一些,滿足主汽溫度要求,但水冷壁超溫現(xiàn)象較其他負荷仍然偏嚴重。
表1中,其他方式運行過程中,水冷壁22號測點、103號測點壁溫及附近壁溫偏高,也存在溫度較高的現(xiàn)象,當遇到負荷升降、調(diào)整或吹灰的情況,一波動即出現(xiàn)超溫現(xiàn)象。
2汽溫調(diào)整問題
直流鍋爐水煤比為主汽溫調(diào)整主要手段,一、二級減溫水為輔助手段。目前由于鍋爐切圓偏大,壁溫較高,為了控制壁溫,過熱度設置偏低,水煤比比較大,導致一、二級減溫水投運較少,或基本不需要投入,如圖1所示,左、右一級減溫水調(diào)門平均開度均為14%,左、右二級減溫水調(diào)門平均開度為8%、4%。
在目前這種情況下,在遇到負荷升降、調(diào)整或吹灰,主汽溫度變化較大,尤其是主汽溫度下降的時候,調(diào)整手段受到限制。由于水煤比較大,減溫水全關,仍無法調(diào)整主汽溫度,再通過過熱度(水煤比)調(diào)整,反應時間較長,而且還要兼顧調(diào)整水冷壁壁溫。
3爐膛結焦問題
由于鍋爐切圓偏大,加之第7船煤灰分大、灰熔點偏低,如表2所示,鍋爐出現(xiàn)結焦現(xiàn)象,撈渣系統(tǒng)出力明顯增大,當有大焦塊脫落時易造成撈渣機卡澀或大面積掉焦時出力過大而過力矩跳閘。項目部采取與其他船的煤進行1:1摻配上煤的措施,爐膛結焦現(xiàn)象仍不見好轉(zhuǎn)。
截至目前,每個月均出現(xiàn)了爐膛不同程度的結焦情況。在正常運行和吹灰過程中又出現(xiàn)不同程度的掉焦情況,除渣系統(tǒng)渣量大,輸送機卡澀,撈渣機卡澀甚至跳閘,如圖2所示,影響鍋爐的安全、經(jīng)濟運行,且后續(xù)的清理工作對公司各生產(chǎn)部門人力、物力都是挑戰(zhàn)。
直流燃燒器的運行特點是煤粉進入爐膛后,在爐內(nèi)切向燃燒形成強烈旋轉(zhuǎn)上升的氣流,氣流最大切向速度的連線構成爐內(nèi)實際切圓,爐膛中心是速度很低的微風區(qū)。實際切圓是切向燃燒的一個重要參數(shù),對爐膛結焦、穩(wěn)燃以及爐膛出口的煙速、煙溫偏差都有一定的影響。實際切圓過大容易結焦,過小則影響燃燒穩(wěn)定性,因此保證實際切圓直徑非常重要。燃燒器的寬高比、間隙率、一二次風總量比等因素都會影響實際切圓直徑。
圖2 撈渣機渣量增大
對鍋爐結焦情況做出相應調(diào)整后,鍋爐結焦情況得到了明顯改善和控制。
調(diào)整措施:
(1)每次巡檢時,注意檢查爐膛結焦情況,如果結焦情況加重,則對爐膛進行吹灰。連續(xù)高負荷時,可根據(jù)實際情況增加一次吹灰。
(2)高負荷時適當降低磨煤機出口溫度,控制在75~80℃。低負荷、來煤較濕或連續(xù)下雨天氣時,磨煤機出口溫度控制在83℃左右。
(3)根據(jù)不同船次來煤灰焦特性進行摻燒,將高、低灰熔點來煤中和,混燒結焦性強和結焦性差的煙煤,預防結焦,提高鍋爐熱效率。
(4)調(diào)整煤粉細度,在燃用易結渣的煤種時,適當減小煤粉細度。
4結語
綜上所述,爐膛切圓偏大,造成水冷壁壁溫偏高,爐膛結焦,汽溫達不到額定參數(shù),對著火和燃燒的穩(wěn)定性、安全性均有一定影響。對此,應通過燃燒的調(diào)整、磨煤機的不同組合、燃煤的摻配,改善切圓偏大對鍋爐運行產(chǎn)生的影響,采取有效措施,保證其運行的安全性。