為何來復(fù)式收音機(jī)中都是用倍壓檢波?
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一、對(duì)比結(jié)果
前幾天的實(shí)驗(yàn)筆記記錄在 CSDN 這篇博客中, LTspice電路文件, 也存儲(chǔ)在頁面中.這里有一個(gè)看似分割線的灰色圖片,實(shí)際上它是一張編碼圖片. 將它下載之后進(jìn)行解碼, 可以重新恢復(fù) LTspice 仿真文件。實(shí)際上,利用這個(gè)方法,可以在 CSDN 一篇博文中包含任何信息和數(shù)據(jù)。這是恢復(fù)出的前面保存的 LTspice仿真電路。

為了對(duì)比,將 二極管 D1修改成一個(gè)2k歐姆的電阻。這樣便形成了普通半波檢波的電路。下面對(duì)比一下這兩種方式所產(chǎn)生的效果。

首先觀察一下最初的倍壓檢波的仿真結(jié)果。下面信號(hào)是輸入的調(diào)幅信號(hào),上面是檢波結(jié)果??梢钥吹綄?duì)于調(diào)幅信號(hào)的來復(fù)式倍壓檢波效果還是不錯(cuò)的。接下來,將二極管 D1xz.net 修改成 2k 歐姆的電阻。再看一下仿真結(jié)果,傻眼了。電路輸出信號(hào)為高電平。再觀察高頻扼流圈 L1 前面的信號(hào),也還是一個(gè)高電平。究其原因,這是一個(gè)硅 NPN 型號(hào)三極管,基極偏置需要 0.7V。這個(gè)檢波二極管1N4148的前向?qū)妷哼€不足以支撐三極管的偏置。在之前,R3 是二極管的時(shí)候,R1提供的偏置電流可以使得 Q1處于放大狀態(tài)?,F(xiàn)在不行了。所以 Q1幾乎處在截止?fàn)顟B(tài),這樣就使得電路無法工作。

既然因?yàn)镽3影響了 Q1的偏置,那么就增加 R3的組織,修改為 10k歐姆,此時(shí),Q1 已經(jīng)可以處在放大狀態(tài)了。來復(fù)式放大檢波產(chǎn)生了輸出,只是輸出信號(hào)的幅度比倍壓式檢波似乎少了一半。說實(shí)在的,看到此時(shí),我本想停止仿真實(shí)驗(yàn),給出最終的結(jié)論:那就是倍壓檢波可以提高輸出信號(hào)的幅值。不過,接下來,我又將R3的阻值提高到 50k歐姆。此時(shí),可以看到 電路檢波信號(hào)的幅度增加了三倍多。比倍壓檢波還大 ??磥?,使用普通檢波也可以得到很好的增益。特別是后來有了再生來復(fù)式 電路,實(shí)際上電路的增益可以變得非常高。不過此時(shí),大家可以看到輸出信號(hào)中似乎高頻脈動(dòng)分量變大了。不過,考慮到后面是驅(qū)動(dòng)耳機(jī)發(fā)聲,所以這些高頻分量對(duì)于收音機(jī)來講不會(huì)產(chǎn)生任何影響。




※ 總 結(jié) ※
本文討論了來復(fù)式收音機(jī)中的倍壓檢波,將它更換成普通的檢波似乎也沒有帶來什么問題。所以現(xiàn)在我也沒有更好的理由來解釋,為什么早期的來復(fù)式收音機(jī)中似乎都毫無例外的采用了倍壓檢波。也許這是對(duì)單個(gè)晶體管在高頻和低頻兩個(gè)頻段所帶來的增益綜合應(yīng)用。這樣就可以極大的收割了當(dāng)時(shí)三極管的放大資源。隨著晶體管的廣泛使用,后來更新后的收音機(jī)電路中,就逐步淘汰了倍壓檢波。轉(zhuǎn)過來使用普通的二極管檢波,包括使用三極管的非線性特性進(jìn)行放大檢波。對(duì)此,你們有什么看法呢?

