變壓器監(jiān)控系統(tǒng)開發(fā)與使用
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0引言
農(nóng)電系統(tǒng)中,變壓器是最主要的耗能設(shè)備。在整個(gè)農(nóng)電網(wǎng)中,由于所用變壓器數(shù)量眾多,總?cè)萘亢艽螅浜哪芤蚕喈?dāng)可觀。據(jù)統(tǒng)計(jì),在整個(gè)農(nóng)電系統(tǒng)中,變壓器損耗要占到農(nóng)電網(wǎng)損耗的 60%70%.
因此,研究變壓器的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、降低變壓器的損耗對(duì)整個(gè)農(nóng)電系統(tǒng)的“降損節(jié)能”意義重大,同時(shí)對(duì)緩解農(nóng)村電力供需緊張狀況也有其積極的意義。農(nóng)用變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行是在確保農(nóng)用變壓器安全運(yùn)行及傳輸電量相同的基礎(chǔ)上,充分利用現(xiàn)有設(shè)備,通過擇優(yōu)選取變壓器的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式、變壓器位置的優(yōu)化組合以及調(diào)節(jié)變壓器運(yùn)行電壓等技術(shù)措施,最大限度地降低變壓器的電能損耗和提高電源側(cè)的功率因數(shù)。
目前,我國(guó)農(nóng)用變壓器大都是在自然狀態(tài)下運(yùn)行的,即使一些已開展了變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的農(nóng)村變電站,其節(jié)能運(yùn)行效果并不十分令人滿意。這是因?yàn)樵摻?jīng)濟(jì)運(yùn)行方式都是基于對(duì)農(nóng)用變壓器的歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行手工分析計(jì)算,由于手工計(jì)算難度大、耗時(shí)多,而且效率低,尤其是農(nóng)電系統(tǒng)負(fù)荷受季節(jié)性的影響很大,使得數(shù)據(jù)的采集選擇具有偶然性,不利于進(jìn)行正確的分析和判定;同時(shí),由于所有計(jì)算都是離線進(jìn)行的,確定的變壓器運(yùn)行方式需經(jīng)運(yùn)行方式管理部門下達(dá)給調(diào)度部門,再由調(diào)度員下令農(nóng)電站進(jìn)行變壓器的操作,這使得計(jì)算結(jié)果不能得到及時(shí)執(zhí)行;另外,由于農(nóng)電站運(yùn)行人員的頻繁操作,容易引起誤操作,從而影響了農(nóng)電站的安全運(yùn)行。為此,筆者開發(fā)了農(nóng)電變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過實(shí)時(shí)采集變壓器的電壓、電流等現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù),對(duì)變壓器的損耗及運(yùn)行電壓進(jìn)行分析、計(jì)算和判斷,從而挑選出損耗最小的運(yùn)行方式(即經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式),并自動(dòng)投切變壓器及調(diào)節(jié)分接頭,從而達(dá)到實(shí)時(shí)控制的目的。
1 農(nóng)用變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行判定原則
1.1 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式的計(jì)算和判定
變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行就是通過不同的運(yùn)行方式組合,尋求降低變壓器有功功率損耗和無功功率損耗的途徑。因變壓器綜合功率損耗既考慮了有功功率損耗,又考慮了因其消耗無功功率而使電網(wǎng)增加的有功功率損耗,所以農(nóng)電變壓器的綜合功率損耗計(jì)算式常作為農(nóng)電系統(tǒng)中變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基礎(chǔ)計(jì)算式。農(nóng)電變壓器綜合功率損耗隨負(fù)載的增加而呈非線性變化。因變壓器間技術(shù)參數(shù)的不同和制造工藝的差異,導(dǎo)致了各變壓器間或多個(gè)變壓器組合間(并列或分列運(yùn)行)在供應(yīng)相同負(fù)載的情況下綜合功率損耗有高有低,則農(nóng)電變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式的判定原則是:在供應(yīng)相同負(fù)載的條件下,在可供選擇的所有方式中,選定綜合功率損耗最小的運(yùn)行方式即為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式。
1.2 主變運(yùn)行電壓調(diào)節(jié)
農(nóng)用變壓器總損耗的固定部分(空載損耗)與農(nóng)電網(wǎng)運(yùn)行電壓的平方成正比。由于農(nóng)電網(wǎng)中負(fù)荷的性質(zhì)和數(shù)量波動(dòng)很大,高峰時(shí)電網(wǎng)末端電壓嚴(yán)重不足,低谷時(shí)電網(wǎng)末端電壓升高,這將使主變的空載損耗大幅度增加。因變壓器空載損耗占據(jù)了變壓器總損耗的主要部分,所以通過調(diào)節(jié)主變運(yùn)行電壓來保證末端用戶電壓偏移在允許范圍內(nèi),對(duì)降低主變損耗、提高變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平具有積極的意義。
本文所開發(fā)的變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)通過實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)主變的母線電壓,自動(dòng)控制主變分接頭位置,以升高或降低輸出電壓,使母線電壓維持在額定電壓附近,并實(shí)時(shí)顯示有載調(diào)壓變壓器的輸出電壓、分接頭的檔位及自動(dòng)記錄有載分接開關(guān)動(dòng)作的累計(jì)次數(shù)。當(dāng)有載分接開關(guān)處于上、下兩個(gè)極限分接位置時(shí),可進(jìn)行升、降壓閉鎖。調(diào)壓精度可在1%~5%內(nèi)分 9 檔連續(xù)可調(diào)。為便于操作,除“自動(dòng)”方式之外,還可選擇“手動(dòng)”方式。在“手動(dòng)”方式下,用按鈕即可進(jìn)行升壓與降壓操作。
2 變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2.1 系統(tǒng)組成
變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)由分布式智能測(cè)控單元和主機(jī)兩部分組成,主機(jī)和測(cè)控單元是通過Profibus-DP 現(xiàn)場(chǎng)總線相連。主機(jī)采用 IDC610 型工控機(jī),配西門子公司的CP5613 網(wǎng)絡(luò)通信適配卡。智能測(cè)控單元由以80C196KC 為核心的測(cè)量控制部分和以網(wǎng)絡(luò)協(xié)議芯片 SPC3 為核心的 Profibus-DP 接口部分組成。兩部分相互配合可完成對(duì) 8 條線路的測(cè)量計(jì)算,同時(shí)對(duì)各開關(guān)閉合、斷開狀態(tài)進(jìn)行巡回檢測(cè),以掌握當(dāng)前變壓器的運(yùn)行方式、運(yùn)行電壓及分接頭位置;并把所得到的變壓器運(yùn)行信息通過 Profibus-DP 總線上傳給主機(jī)。主機(jī)通過計(jì)算和判斷以得出變壓器當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式和最佳運(yùn)行電壓,并通過Profibus-DP 總線下傳給智能測(cè)控單元,測(cè)控單元通過其開關(guān)量輸出回路完成對(duì)變壓器的投切和分接頭位置的調(diào)節(jié)。
2.2 智能測(cè)控單元設(shè)計(jì)
智能測(cè)控單元的核心部件是 80C196KC 單片機(jī)和 Profibus 協(xié)議芯片 SPC3.單片機(jī) 80C196KC 主要完成數(shù)據(jù)采集、處理及控制輸出;SPC3 負(fù)責(zé)將主站送來的數(shù)據(jù)拆包并將其送往 80C196KC,同時(shí)將80C196KC 傳來的數(shù)據(jù)打包上傳給主站。變壓器兩側(cè)的三相電流和電壓信號(hào)及母線電壓經(jīng)二次電流、電壓互感器變成 05V 的交流信號(hào),再經(jīng)調(diào)理電路進(jìn)入單片機(jī)的 A/D 轉(zhuǎn)換通道。
由于 80C196KC 內(nèi)含 16kB 的 EPROM,因此片外無需再擴(kuò)充 EPROM,另有 8 個(gè) 10 位的 A/D 轉(zhuǎn)換通道,可選擇采樣時(shí)間和轉(zhuǎn)換時(shí)間以加速轉(zhuǎn)換過程。外接一片 8k 的 E 2 PROM 28C64 用來保存變比參數(shù)、站地址、識(shí)別號(hào)等,以免掉電丟失。80C196KC 與 SPC3 之間通過 DRAM(雙口 RAM)IDT7130 來交換數(shù)據(jù)。選用MAX706 作為硬件看門狗芯片,以完成上電復(fù)位、電源波動(dòng)復(fù)位及程序出錯(cuò)復(fù)位。開關(guān)量信號(hào)經(jīng)由繼電器干節(jié)點(diǎn)輸出,并具有返?;芈罚源_保完成對(duì)變壓器的正確投切。當(dāng)電壓滿足調(diào)壓判據(jù)時(shí),80C196KC的輸出端口輸出高電平,經(jīng)隔離、放大后去觸發(fā)雙向可控硅,使可控硅導(dǎo)通,從而控制單相電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),來改變分接頭的位置,達(dá)到調(diào)壓的目的。
2.3 軟件設(shè)計(jì)
本系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)可分為主站軟件設(shè)計(jì)和從站軟件設(shè)計(jì)兩部分來進(jìn)行。從站軟件的設(shè)計(jì)包括有:80C196KC,SPC3 的初始化;啟動(dòng) A/D 轉(zhuǎn)換中斷;SPC3 與主站之間的通信;SPC3 中斷服務(wù);80C196KC 數(shù)據(jù)采集中斷服務(wù)和輸出控制等。由于 SPC3 集成了完整的 Profibus-DP 協(xié)議,因此 80C196KC 不用參與處理 Profibus-DP 狀態(tài)機(jī)。
80C196KC 的主要任務(wù)是在完成對(duì)現(xiàn)場(chǎng)采樣處理的同時(shí),根據(jù) SPC3 產(chǎn)生的中斷,對(duì)接收到的主站發(fā)送的輸出數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)存,同時(shí)組織要通過 SPC3 發(fā)給主站的數(shù)據(jù),并根據(jù)要求組織外部診斷。
主站運(yùn)行在 SOFT.NET DP/Windows NT4.0 for PROFIBUS 環(huán)境下。Windows NT4.0 與專用通信軟件包的配合使用,從而保證了整套系統(tǒng)的長(zhǎng)期安全穩(wěn)定運(yùn)行。自行開發(fā)的變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行控制軟件根據(jù)智能測(cè)控從站上傳的變壓器運(yùn)行狀態(tài)數(shù)據(jù)(運(yùn)行數(shù)據(jù)和運(yùn)行方式),運(yùn)用變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行算法計(jì)算并判斷變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式及分接頭應(yīng)處的最佳位置,并通過 Profibus-DP 總線下傳至智能測(cè)控從站,智能測(cè)控從站通過其繼電器輸出節(jié)點(diǎn)控制變壓器的投切,經(jīng)可控硅完成對(duì)分接頭位置的調(diào)節(jié)。
作為主站最基本的功能配置,主站計(jì)算機(jī)還實(shí)時(shí)顯示各變壓器的運(yùn)行方式、分接頭檔位、運(yùn)行參數(shù)(電流、電壓、有功功率、無功功率等)及日負(fù)荷曲線,并對(duì)各變壓器的投切狀態(tài)及分接頭調(diào)整過程做出詳細(xì)的記錄。同時(shí),主站還對(duì)各變壓器過負(fù)荷、過電壓及低壓運(yùn)行等非正常運(yùn)行做出判斷,并產(chǎn)生報(bào)警(電力報(bào)警系統(tǒng)的研究與使用)提示,以最直觀的方式顯示出非正常運(yùn)行狀態(tài)。
考慮到農(nóng)電站負(fù)荷波動(dòng)較大,為避免短時(shí)間內(nèi)變壓器負(fù)荷波動(dòng)而導(dǎo)致頻繁投切變壓器或調(diào)節(jié)分接頭,保證農(nóng)電站的安全運(yùn)行,特別在主站控制軟件中設(shè)計(jì)了對(duì)安全約束條件的判斷。主站軟件首先要對(duì)連續(xù) 3 次采集數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,當(dāng)判斷為相同的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式后,才去啟動(dòng)投切或調(diào)節(jié)程序;其次,在投切或調(diào)節(jié)程序中,還要判斷每天的投切、調(diào)節(jié)次數(shù)是否超過變壓器現(xiàn)場(chǎng)安全運(yùn)行的規(guī)定。上次變壓器投切、調(diào)節(jié)后要滿足一定的運(yùn)行時(shí)間,同時(shí)參考前一天記錄的負(fù)荷曲線,估計(jì)目前負(fù)荷要持續(xù)相當(dāng)一段的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行時(shí)間。通過采取這些措施,提高了變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)的可靠性。
3 結(jié)束語
近年來,微機(jī)在變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)中的應(yīng)用日趨成熟,微機(jī)應(yīng)用于變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行控制的研究取得了一些進(jìn)展,開發(fā)出了一些產(chǎn)品。然而,這些產(chǎn)品要么是模板的組裝,要么是用現(xiàn)成的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品單獨(dú)組網(wǎng),不但價(jià)格昂貴,而且靈活性較差,都不太適合于農(nóng)電系統(tǒng)。有關(guān)針對(duì)農(nóng)用變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的微機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)至今還未見報(bào)到。
筆者開發(fā)的農(nóng)電系統(tǒng)變壓器實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng),無論在算法原理上,還是在硬件組成上,都充分考慮了農(nóng)用變壓器運(yùn)行的特點(diǎn),采用先進(jìn)的軟、硬件技術(shù)設(shè)計(jì)來完成。在某農(nóng)用變壓器運(yùn)行表明:該系統(tǒng)計(jì)算判斷準(zhǔn)確,投切和調(diào)節(jié)穩(wěn)定、可靠,節(jié)能效益明顯,達(dá)到了設(shè)計(jì)的最初要求。
由于本系統(tǒng)的智能測(cè)控從站具有標(biāo)準(zhǔn)的Profibus-DP 接口,因此可以和農(nóng)電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)中帶有標(biāo)準(zhǔn)的 Profibus-DP 接口產(chǎn)品無縫集成而組成一個(gè) PROFIBUS-DP 網(wǎng),以實(shí)現(xiàn)信息集成和功能集成,這使得整個(gè)農(nóng)電網(wǎng)的自動(dòng)化水平大為提高,真正實(shí)現(xiàn)了農(nóng)電系統(tǒng)安全、高效、穩(wěn)定、節(jié)能的運(yùn)行目的。
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