談縣級供電企業(yè)35kv電網(wǎng)線損高影響原因及對策
21ic智能電網(wǎng):電能是國民經(jīng)濟(jì)的主要?jiǎng)恿Y源。電力網(wǎng)的電能損耗(線損)是電能在傳輸過程中所產(chǎn)生的電能消耗和損失,俗稱線損。電能損耗是考核電網(wǎng)企業(yè)的一項(xiàng)重要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),電能損耗越大,損失的電能就越多。因此努力降低電能損耗、強(qiáng)化線損管理、節(jié)約電能在我國電力短缺的情況下是我們目前要解決的首要任務(wù)。
1電網(wǎng)基本情況
尉氏縣供電局擔(dān)負(fù)著尉氏縣區(qū)13萬平方公里17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣城工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及城鄉(xiāng)87萬居民生活供電任務(wù)。尉氏縣境內(nèi)現(xiàn)有220kv變電站1座,主變2臺(tái),總?cè)萘?40MVA,110kv變電站3座,主變5臺(tái),總?cè)萘?83MVA,縣局所轄35kv變電站13座,主變22臺(tái),總?cè)萘?17.150MVA,無功補(bǔ)償容量14150kvar,35kv線路24條,長度211.919KM。2010年完成售電量6.023億千瓦時(shí)。35kv線損率達(dá)1.7%。
2影響因素
2.1運(yùn)行方式:偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)電網(wǎng)結(jié)構(gòu)不合理,近電遠(yuǎn)送;迂回供電;供電半徑超過規(guī)定,導(dǎo)線截面過細(xì);絕緣子破裂或有放電閃絡(luò)現(xiàn)象。
2.2設(shè)備因素:部分站內(nèi)主變壓器容量配置過大,使變壓器空載損耗比率增加;無功補(bǔ)償度低,造成功率因數(shù)低;電流互感器二次阻抗超過允許阻值,引起計(jì)量誤差。
2.3管理辦法:沒有成立線損管理領(lǐng)導(dǎo)小組,無線損管理專責(zé),制度不健全;未全面開展線損理論計(jì)算,降損措施沒有落到實(shí)處。
2.4環(huán)境因素:線路、設(shè)備抵抗外力能力較差,檢修計(jì)劃部合理。
3具體存在問題
3.1門川線:門樓110kv變電站至洧川35kv變電站;線路總長度為13.9km,導(dǎo)線型號為LGJ-95,距離電源點(diǎn)較遠(yuǎn)、供電半徑大。洧川變現(xiàn)僅有6300KVA主變一臺(tái),而洧川工農(nóng)業(yè)負(fù)荷發(fā)展又比較迅速,尤其這兩年由縣政府招商引資新建的一批中小型煉鋼、煉銅企業(yè),高峰時(shí)期,主變嚴(yán)重超載,容量不能滿足負(fù)荷要求,造成主變自身電量損失過大。
3.2門大線:門樓110kv變電站至大馬35kv變電站:門大線線路總長度為10.3km,其中有7km長型號為LGJ-70型導(dǎo)線,高峰時(shí)期,線路承受高于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平的負(fù)荷,導(dǎo)致由于外因引起的附加損耗增加。門大線擔(dān)負(fù)著大馬、崗李兩座35kv變電站的供電任務(wù)(附簡圖),
崗李站電源由大35KV母線引出,線路長度為6.7km,向崗李鄉(xiāng)供電,另外崗李負(fù)荷峰谷差較大,非連續(xù)性生產(chǎn)負(fù)荷,夜間負(fù)荷較輕,而站內(nèi)僅有一臺(tái)6300KVA變變壓器,出現(xiàn)大馬拉小車現(xiàn)象,主變自身損耗增加。
3.3周寨T永線:周莊110kv變電站至小寨35kv變電站T接到永興35kv變電站;35KV尉寨線同時(shí)擔(dān)負(fù)著向小寨、永興兩座變電站供電(附簡圖),
小寨與永興互為環(huán)網(wǎng)供電,一方面由于輸電線路過長,全長達(dá)11公里,而且導(dǎo)線線徑還有一段長度為3.577公里的95導(dǎo)線,另一方面小寨、永興兩座站負(fù)荷上升較快,導(dǎo)線和主變接近滿載運(yùn)行,小寨站10KV母線電壓本身就偏低,并且還有無載調(diào)壓變壓器的存在,從而造成電量損失過高。
3.4考慮到供電可靠性的需要,采取了短時(shí)間環(huán)網(wǎng)運(yùn)行。如:門川線供電的洧川站經(jīng)門朱線、川朱線供電;大營主變增容時(shí)由門大線、營大線供電。由于環(huán)網(wǎng)運(yùn)行負(fù)荷距離電源點(diǎn)較遠(yuǎn),線路傳輸距離較長,造成在一定時(shí)間內(nèi)由一個(gè)電源通過環(huán)網(wǎng)線路向兩個(gè)或兩個(gè)以上35KV變電站實(shí)現(xiàn)同時(shí)供電,線路承載能力過大,加重了線路的運(yùn)行負(fù)擔(dān),直接導(dǎo)致線損率上升。
4采取降損的措施
4.1成立線損管理小組,研究中長期降損規(guī)劃,制定了有關(guān)制度和方案,召開線損分析會(huì),解決突出問題。對降損工作督促、指導(dǎo),統(tǒng)一指揮。
4.2分月、分線路統(tǒng)計(jì)計(jì)算線損率,對變化異常、線損率高的線路適當(dāng)增加抄表次數(shù)并掌握抄表時(shí)間且抄表要同步組織查找原因并解決。
4.3為變電容量不足的變電站增容改造,合理調(diào)整變電容量,降低主變自身的損耗。
4.4調(diào)度人員根據(jù)本地電網(wǎng)的負(fù)荷潮流變化及設(shè)備的運(yùn)行狀況,合理調(diào)整運(yùn)行方式及時(shí)投退無功補(bǔ)償裝置,降低電能損耗,確保電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
4.5為變電站配備足夠的無功補(bǔ)償容量,改善網(wǎng)絡(luò)中的無功功率分布,提高功率因數(shù)COSφ。
4.6加大了對站(所)用電管理力度,進(jìn)一步提高職工“降損節(jié)能、多供少損”的意識。
4.7對供電半徑較大負(fù)荷較重的線路(尉寨T周、門川線),進(jìn)行了技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較,合理調(diào)整導(dǎo)線截面,提高線路輸送能力。
4.8制定了詳細(xì)的輸電線路、設(shè)備定檢計(jì)劃。
4.9正逐步把高一級電壓等級引入負(fù)荷中心,實(shí)行高壓供電。
4.10實(shí)現(xiàn)了變電站的遠(yuǎn)抄。
參考文獻(xiàn):
1、金德生,金盛編寫《供電企業(yè)電能損耗與無功管理手冊》,中國電力出版社
2、劉炳江,劉彥峰主編線損管理與節(jié)約用電,中國水利水電出版社